带式输送机智能控制系统的设计及应用分析.pdf
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1、2023年第11期西部探矿工程*收稿日期:2022-10-10作者简介:袁野(1996-),男(汉族),吉林辉南人,助理工程师,现从事煤矿机电工作。带式输送机智能控制系统的设计及应用分析袁野*(山西新景矿煤业有限责任公司,山西 阳泉 045000)摘要:针对阳煤集团某矿3500运输大巷所用带式输送机控制系统存在控制效率低、能耗高、监控功能不完善等不足,基于3500运输大巷带式输送机应用现状,分析了其控制系统应用中存在的主要问题,并为其设计了智能控制系统,介绍了该智能控制系统的硬件部分及软件部分,并进行了实际应用验证分析了应用效果,应用结果表明:应用该智能控制系统后,可实现带式输送机运行情况的远
2、程监控,控制效率更高,不再需要专门的带式输送机运行值守人员,仅需要巡检人员即可,且通过进行智能控制带式输送机能耗降低约12%,达到了减人增效的目的,取得了较好的应用效果。关键词:带式输送机;智能控制系统;硬件;软件;减人增效中图分类号:TD26 文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2023)11-0165-04带式输送机以其大容量、长距离、高效率而成为目前矿井中最普遍的运输工具。目前,由于变频调速技术的广泛应用,目前带式输送机主要由变频器来实现,而大部分煤矿只把它当作软起动的工具,并没有真正地实现它的节能和降低能耗。近年来,煤矿在不断的加强智能化建设,推动了带式输送机智能控制的发展。
3、本文对山西某矿山3500运输大巷采用皮带输送机的实际使用状况进行调查发现,发现系统存在安全隐患、且工作效率不高等问题。本文以其作为研究对象,进行了智能控制的设计和应用,旨在为煤矿采煤作业的效率提升进行提供参考。13500运输大巷带式输送机控制系统分析本文研究的智能控制系统应用于山西某煤矿中,该煤矿为现代化矿井,可实现500104t/a的产能。该矿井可以开采的煤层有2#、3-1#、5#及11#等,目前正在采集的煤层为 5#。该煤层厚度为 6.27m,开采难度小。3500运输大巷为3采区5#煤层主要运输巷道,巷道设计长度为1887m,现阶段巷道内布置的带式输送机机长L=2032m、每小时可以实现1
4、100t的运量,输送机传送带的宽度为1600mm、传输速度为5.6m/s,阻燃钢丝绳芯输送带ST/56300。在输送机机头位置有2个滚筒,分别用额定电压1140V,功率800kW的电机驱动。带式输送机结构见图1。在煤矿运输作业中,带式输送机是最核心的装置。近年来,相关部门对煤炭安全生产提出了更高的要求,矿下的带式输送机普遍开始采用自动化控制,并加装了监控设备。但是由于井下工作环境复杂,输送机需要在较长的区域内布置,工作负载变化范围大等特点,导致带式输送机的自动化控制及监测难度较大,具体体现为:(1)皮带输送机的自动控制装置,只有一个功能,通常只用于皮带输送机的遥控,如果皮带输送机在运行中发生了
5、超负荷运转、外部冲击、皮带磨损等故障,自动化系统就不能实时了解现场的情况。在皮带输送机的工作中,如果发生了异常的振动和其它不正常的状况,那么,自动控制系统就不能对现场的情况进行实时监控。(2)由于系统中使用的是以太网,其通信效率较低,通信形式单一,容易受到外界的干扰,对皮带输送机的操作和控制造成了不利的影响,处理数据的速度图1带式输送机结构示意图1652023年第11期西部探矿工程较慢,无法保证运行效率。(3)无法实现对皮带打滑的实时监测且监测精度较低。带式输送机装置在工作时,由于传动滚筒与传动带的摩擦而产生驱动力,在滚筒与胶带间的接触松动时,很容易造成胶带的滑动。在使用过程中,由于皮带的滑动
6、,会引起局部的温度上升,严重的话还会引起燃烧。目前,对带式输送机的滑动监测存在精度低、监测不及时等问题,无法对其进行温度监测,对其运行的安全性造成了一定的限制。(4)监控系统关键模块未能及时更新。目前矿井带式输送机的安全监测模块仍然沿用以前的功能模块,但随着使用年限的增长和监测技术的不断完善,原有的安全监测模块逐渐显现出了一定的弊端,例如响应速度变慢、功能不够完善、线路老化等问题,不能很好地满足皮带输送机的安全监测要求。长期使用监测系统会造成故障误报等错误,严重的还会造成皮带输送机的紧急停机,从而影响到皮带输送机的正常运转。(5)目前的监控系统人机交互接口单一,监测指标的显示和故障预警等都有缺
7、陷,主要的监测指标不能完全显示,只能在突发事件时进行报警。无法根据监测到的故障的紧迫性和故障可能造成的危害来进行预警。本文就目前煤矿生产过程中出现的问题进行了剖析,并指出了采用智能技术进行带式输送机的作业管理,从而提升煤矿开采运输的效率和安全性。2智能控制方案结合煤矿生产实际,给出了一种基于网络的皮带输送机智能化控制系统,该控制系统由上位机、控制分站、控制主机组成。系统中各个模块间信息传递的方式为以太网。见图2。2.1系统硬件结构该系统硬件的功能是实现对带式输送机运行状态的实时监控和远程控制。具体系统硬件结构包括有PLC控制器、控制分站、监测传感器、视频监控系统等。2.1.1PLC控制器对矿山
8、带式输送机的实际环境进行分析,结合其它矿山同类监控设备 PLC的选用,选用S7-300 PLC作为PLC控制器。该控制器具有较高的计算性能,稳定性好,数据处理速度快,适用于各种复杂环境下的应用。2.1.2井下监控分站设计为满足带式输送机的持续作业要求,并与智能化控制系统的功能相配合,有必要进行相应的主站和子站的设计。该智能控制主站负责对井下各个监测站的数据进行接收和处理,并将处理后的数据传送到中央控制器,中央控制器对传输过来的数据进行解析并显示在上位机上。子站的功能是实现带式输送车的控制,分站上的传感器采集信号传输到总站,总站对信息进行收集和处理后向子站发出控制指令,由子站进行带式输送机的速度
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