Moldflow模流分析报告PPT课件.ppt
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1、Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 1广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5Moldflow模流分析報告33P2256H15747AArthur Chen2003.5Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 2广州联源科技有
2、限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5內容提要1.1.分析說明 -3-32.2.塑膠材料介紹 -4-43.3.產品模型介紹 -5-54.4.原始方案澆注系統設計 -6-65.5.原始方案冷卻系統設計 -7-76.6.原始方案基本成型條件 -8-87.7.原始方案分析結果 -922-9228.8.結論與建議 1 -23 1 -239.9.改善方案說明 -24-2410.10.幾個捨棄的改善方案 -2526-252611.11.最終改善方案澆注系統設計 -27-2712.12.最終改善方案冷卻系統設計 -28-2813.13.最終改善方案基本成型條件 -29-2
3、914.14.最終改善方案分析結果 -3043-304315.15.結論與建議 2 -44 2 -44Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 3广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5分析說明 此產品在成型時發生比較嚴重的問題,如縮水、拉模、燒焦等,如下圖所示,經過多次調整仍難以改善,因此藉以Moldflow模流分析找出問題點,並提出具體的改善方案,希望可以改善甚至完全克服上述問題,從而
4、達成最佳的產品品質。分析使用客戶指定的塑胶材料,在此報告中以多種方案進行分析比較。Original1和Original2為原始設計方案,Revised1-Revised5為Moldflow改善方案。縮水拉模拉模燒焦Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 4广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5塑 膠 材 料 介 紹ABS+PC Cycoloy C2950 GE Plastics(USA
5、)ABS+PC Cycoloy C2950 GE Plastics(USA)1.Melt Density 0.97618 g/cu.cm2.Solid Density 1.1161 g/cu.cm3.Ejection Temperature 113.000000 deg.C4.Recommended Mold Temperature 70 deg.C5.Recommended Melt Temperature 275 deg.C6.Absolute Max.Melt Temperature 325 deg.C7.Melt Temperature Minimum 255.000000 deg.C
6、8.Melt Temperature Maximum 285.000000 deg.C9.Mold Temperature Minimum 60.000000 deg.C10.Mold Temperature Maximum 80.000000 deg.C11.Maximum Shear Rate 40000.000000 1/s12.Maximum Shear Stress 0.400000 MPaMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPa
7、ge 5广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5產 品 模 型簡介產品肉厚較不均勻,紅色和黃色區域 較 厚,最 大 的 肉 厚 約 為3.0mm(在卡鈎處),最小肉厚僅為0.5-0.6mm(如圈示藍色處,可能會有成型困難問題)。肉厚分布Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 6广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5原始方案澆注系統設計 原
8、始方案均為兩板模,一模一穴,Original1為三個澆口,Original2為四個澆口,注入口直徑均為2mm,澆道直徑均為5mm,詳細尺寸請參考2D模具圖。Original1Original1Original2Original2均為扇形澆口,前端厚度均為1.0mm均為邊門澆口,前端厚度均為1.0mm潛伏澆口,前端直徑為1.5mmMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 7广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur
9、 Chen2003.5原始方案冷卻系統設計 原始方案水路相同,母模兩條直徑為10mm的水路,公模四條直徑為9.5mm的Baffle水路(Baffle直徑12mm),詳細尺寸請參考2D模具圖。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 8广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5原始方案基本成型條件充填條件:Mold temperature:70.00 deg.CMelt temperature
10、:260.00 deg.C Injection time:1.0 secTotal volume:32.9 cm3Part volume to be filled:27.8 cm3Total projected area:48.8 cm2冷卻條件:Coolant Temperature(Cavity)25 deg.CCoolant Temperature(Core)25 deg.CPRESSURE MPa STEP DURATION sec 105.0 0.0 105.0 5.0 58.0 0.0 58.0 2.5 0.0 0.0 0.0 25.5 5.0 7.5 33 t(s)P(MPa)保
11、壓曲線:兩個原始方案分析均採用實際試模的成型條件,成型周期均為54s10558Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 9广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5原始方案分析結果Original1Original1Original2Original2以下解析的包括冷卻、充填、保壓和翹曲分析的較爲重要的結果。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis
12、ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 10广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5Original1Original1Original2Original2由圖中可知,兩個原始方案的冷卻效果基本相同,水溫升高較小,冷卻水路的長度設計是可以達成冷卻要求的。成型時不要爲了省事而將水路串聯起來,否則會導致水路過長水溫持續升高而降低冷卻效果。冷卻水溫變化Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analys
13、is ReportMoldflow Analysis ReportPage 11广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5Original1Original1Original2Original2在圈示的三處較厚區域冷卻效果較差,特別是A處公模側存在積熱現象,冷卻凝固必將較慢而可能導致較大的收縮。模穴表面溫度分佈AAMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 12广州联源科技有限公司深圳办事处/
14、Arthur ChenArthur Chen2003.5Original1Original1Original2Original2Original1充填時間為1.1秒,發生短射現象,如圖中框示處,歸因於該處肉厚太薄(只有0.6mm),而澆口距離此處太近,塑膠流動到此處時因阻力太大而停滯不前,迅速冷卻凝固,阻礙了後續塑膠的充填。充填時間短射滯流Original2充填時間為1.2秒,流動較不平衡,局部區域存在過保壓,而在圖中框示處發生滯流現象,原因与Original1相似,成型條件控制不好亦很容易短射。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportM
15、oldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 13广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5充填流動過程Original1Original1Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 14广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5充填流動過程Original2Original2Moldflo
16、w Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 15广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5Original1Original1Original2Original2Original1在充填過程中框示處三條流動路徑的波前溫度均已急劇下降到118度,已接近於此種塑膠的頂出溫度了,故後續塑膠已無法再向前流動而導致短射。波前溫度分佈Original2在充填過程中大部分流動波前溫度較爲均勻,但框示處流動路徑1塑膠波前溫
17、度急劇下降而導致滯流,幸好還能由流動路徑2、3的塑膠及時充填,因此沒造成短射,但該處塑膠熔接性极差。123123Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 16广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5Original1Original1Original2Original2因Original1已發生嚴重的成型問題,再討論其分析結果已無意義,故後續只著重解析説明Original2的結果。充填壓力
18、(充填/保壓切換時)Original2充填過程中最大壓力為107MPa(在充填/保壓切換時),充填結束時的壓力為105MPa,壓力較大。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 17广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5縫合線位置&包風分佈主要的縫合線如圖圈示處黑線所示,但大部分熔接溫度較高,應不會影響其使用強度。Original2Original2包風分佈如圖黑色小圈所示,大部分的包風
19、都較易排除,但紅框内縫合線處的包風包在塑膠内難以排除,可能會受高壓急劇升溫而燒焦成品,這与實際試模結果十分相似。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 18广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5冷卻凝固過程Original2Original2這六個圖表示的是產品和流道的冷卻凝固過程,紅色區域表示最先凝固的區域,一般最薄處最先凝固。從圖三可知,注入口已先行凝固(箭頭指示處),而此時產品大
20、部分都沒凝固,説明注入口尺寸太小,成品將得不到有效保壓而發生縮水現象。此外分析中也發現澆口亦太薄,凝固太快。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 19广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5凹陷指數凹陷指數反映了縮水凹陷相對於產品肉厚的嚴重程度,由圖可見綠色區域可能會有可見凹陷出現,而藍色區域則可能會有負收縮出現(受過大的保壓壓力或過長的保壓時間而膨脹,導致粘模),這与實際試模結果相吻
21、合。Original2Original2Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 20广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5注射壓力及鎖模力變化該圖是整個成型周期中注射壓力隨時閒的變化曲綫,最大壓力為107.2MPa,約為130ton注塑机極限壓力的60%。Max.:107.2MPaMax.:35tonOriginal2Original2該圖是整個成型周期中鎖模力隨時閒的變化曲綫,所需鎖
22、模力為35ton,約為130ton注塑机鎖模力的27%。Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportPage 21广州联源科技有限公司深圳办事处/Arthur ChenArthur Chen2003.5翹曲變形情況放大20倍Original2Original2Moldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis ReportMoldflow Analysis Report
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