生活垃圾卫生填埋场膜浓缩液全量化处理技术试验研究.pdf
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1、第 31 卷第 4 期2023年8月环境卫生工程Environmental Sanitation EngineeringVol.31 No.4Aug.2023第 31 卷第 4 期2023年8月环境卫生工程Environmental Sanitation EngineeringVol.31 No.4Aug.2023生活垃圾卫生填埋场膜浓缩液全量化处理技术试验研究张效刚1,王甲1,万辉2,张玉飞1,黄燕冰3,刘彬2(1.广州环投环境服务有限公司,广东广州510540;2.天津建昌环保股份有限公司,天津300202;3.广州环保投资集团有限公司,广东广州510180)【摘要】生活垃圾卫生填埋场渗滤
2、液产生的膜浓缩液一直是行业技术难题,为探索稳定可靠的处理工艺,本试验以广州某典型生活垃圾卫生填埋场渗滤液浓缩液为研究对象,开展膜浓缩全量化处理技术试验研究。试验技术路线包括化学软化预处理、二效负压蒸发、离心分离、除臭等工艺单元。研究结果表明本浓缩液处理技术可实现在 10倍浓缩倍数的情况下连续稳定运行,冷凝水深度处理后达标排放,盐泥固化后可达到填埋场填埋要求,臭气处理效果良好,同时蒸发装置的核心换热单元具有很好的抗结垢性能。【关键词】垃圾渗滤液;膜浓缩液;负压蒸发;浓缩倍数中图分类号:X799.3;X703文献标识码:A文章编号:1005-8206(2023)04-0095-06DOI:10.1
3、9841/ki.hjwsgc.2023.04.016Experimental Study on Fully Quantitative Treatment Technology of Membrane Concentrate in Domestic WasteSanitary Landfill SiteZHANG Xiaogang1,WANG Jia1,WAN Hui2,ZHANG Yufei1,HUANG Yanbing3,LIU Bin2(1.Guangzhou Environmental Service Co.Ltd.,GuangzhouGuangdong510540;2.Tianjin
4、JC Environmental Services Co.Ltd.,Tianjin300202;3.Guangzhou Environmental Protection Investment Group Co.Ltd.,GuangzhouGuangdong510180)【Abstract】The membrane concentrate produced from landfill leachate has always been a technical problem in theindustry.In order to explore a stable and reliable treat
5、ment process.The concentrated leachate from a typical domestic wastelandfill in Guangzhou was taken as the research object,and conducted an experimental study on the full quantitativetreatment technology of membrane concentration.The main technical routes included chemical softening pretreatment,two
6、-effect negative pressure evaporation,centrifugal separation,deodorization and other process units.The research resultsshowed that this concentrated liquid treatment technology could achieve continuous and stable operation at a concentrationmultiple of 10 times.After treatment,the condensed water co
7、uld meet the standard for discharge.After solidification,thesalt mud could meet the landfill requirements.The odor treatment effect was good.At the same time,the coreheatexchanger of the evaporation device had good anti scaling performance.【Key words】landfill leachate;membrane concentrate;negative p
8、ressure evaporation;concentration ratio0引言生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理中反渗透处理单元会产生膜的浓水,即膜浓缩液,膜浓缩液具有高盐、高硬度、高难降解有机物的水质特性。浓缩液处理一直是行业技术难题,大多数填埋场采用浓缩液暂存或回灌垃圾堆体的方式维持运行。浓缩液回灌不仅容易导致垃圾堆体内部板结,造成堆体结构性风险,还直接导致渗滤液可溶解性盐类和难降解有机物不断富集,影响渗滤液处理设备的正常运行,造成生化系统处理效率下降,膜系统运行压力升高,影响渗滤液设施的处理能力和出水水质。目前,我国常用的浓缩液处理工艺有蒸发和高级氧化工艺等,高级氧化技术因处理成本高、处
9、理难达标而在实际应用中受到一定限制1-2。蒸发工艺主要是机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)和浸没式燃烧蒸发(SCE)3,实际应用的情况表明以上两种蒸发技术存在突出问题。机械式蒸汽再压缩蒸发处理浓缩液选择的蒸汽压缩机温升有局限性,导致处理量不能达标,从而吨水处理成本过高,而且蒸发器运行易发生结垢、污堵情况,影响设备正常运行。浸没式燃烧蒸发依赖于天然收稿日期:2023-04-27;录用日期:2023-07-04环境卫生工程2023 年 8 月第 31 卷第 4 期气或沼气作为热源,蒸发效能偏低,且常压蒸发导致异味严重,难以控制3-4。当前的技术瓶颈已经导致我国大多数垃圾填埋场存在一定的浓缩液存量,探索
10、稳定可靠且操作环境良好的浓缩液处理技术已成为行业的迫切需求。综上,本研究结合行业已经开展的研究工作,以广州某典型生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液为处理对象,研究浓缩液全量化处理技术的可行性和可靠性,并探索蒸发装置稳定运行的关键技术参数及蒸发装置在 10 倍浓缩倍数(浓缩倍数=进料量/母液量)运行条件下换热器的抗结垢性能5-7及蒸发过程产生的异味情况8。1试验内容和方法1.1浓缩液水质特性试验研究的浓缩液是垃圾填埋场渗滤液处理设施中纳滤和反渗透(RO)产生的浓水混合物,具有高盐、高硬度、高难降解有机物的水质特性,其水质指标见表 1。1.2试验内容浓缩液全量化处理的工艺流程见图 1,强制循环二效蒸发是全
11、量化处理工艺流程中的核心单元,试验对图 1 中化学软化及预处理单元、二效蒸发和离心单元及配套的除臭单元开展研究,主要内容如下:“双碱法”化学软化预处理工艺对浓缩液硬度指标去除效果9;蒸发器采用“外置列管换热、强制循环、二效负压蒸发”工艺,探索稳定运行的关键技术参数;10 倍浓缩倍数条件下,蒸发装置换热器抗结垢性能10;离心机固液分离效果;蒸发装置臭气处理工艺对臭气污染物去除效果。浓缩液软化及预处理单元二效蒸发、离心单元RO 分离膜单元清水收集达标排放产水凝液产水污泥脱水系统干化单元固化单元回流排泥母液湿盐泥固化剂外运泥饼图 1工艺流程示意Figure 1Process flow schemat
12、ic1.3试验方法浓缩液进蒸发装置前采用“双碱法”化学软化预处理,降低浓缩液的硬度指标。将化学软化后的浓缩液 pH 调节至微酸性,作为蒸发装置进料。利用生蒸汽为热源,为一效蒸发器加热,一效蒸发器的二次蒸汽供给二效蒸发器加热,一效和二效蒸发器均采用强制循环负压蒸发的运行方式,物料在蒸发器内高速流动,通过控制蒸发器的压力(真空度)、物料温度、物料密度、浓缩倍数等关键参数9-10,保持蒸发器的联动持续运行。浓缩液蒸发后的气相冷凝为工艺凝液;随蒸发过程进行,盐分和有机物在蒸发器中浓缩,通过离心机分离出饱和盐结晶和有机物,形成湿盐泥。因盐分的溶解度不同,需要定期排出母液11。2试验结果与分析2.1浓缩液
13、软化选择“双碱法”进行浓缩液预处理,在浓缩液原液进入蒸发装置前,向浓缩液原液中投加氢氧化钠和碳酸钠药剂,通过化学反应、沉淀排泥的方式,降低浓缩液的硬度9。在化学软化水罐内投加 NaOH,调节 pH 为 910,大量的镁盐和碳酸氢盐结晶沉淀,再投加适量的 Na2CO3,通过搅拌反应大量的非碳酸盐钙硬度也可形成沉淀,并以排泥的形式导出系统。软化出水投加硫酸,pH 控制为 5.56.0,进入蒸发单元。对软化前后的浓缩液进行硬度指标检测,结果如表 2 所示,研究证明选择“双碱法”对浓缩液进行预处理能有效降低浓缩液的硬度指标。表 2硬度检测数据Table 2Hardness test data水样名称水
14、样1水样2水样3软化前硬度/(mg/L)1 6351 7621 894软化后硬度/(mg/L)400395435去除率/%75.577.677.0由表 2 可以看出,硬度的去除率达到 75%以上,有效降低蒸发装置换热器的结垢风险。同时,试验发现软化工艺主要是无机盐以晶体形态析出,基本不会裹挟有机物沉淀。浓缩液中有机物以可溶性难降解有机物为主,在软化单元随悬浮物沉淀,去除率约 5%。试验过程没有投加助凝剂和絮凝剂,因此有机物去除较少。2.2蒸发装置关键运行参数蒸发装置在试验期间保持稳定运行,蒸发温水质指标测定值pH69COD/(mg/L)6 0008 000氨氮/(mg/L)100SS/(mg/
15、L)100500TDS/(mg/L)40 00060 000氯离子/(mg/L)15 00030 000总硬度(以碳酸钙计)/(mg/L)2 000总氮/(mg/L)1 000表 1浓缩液水质特性Table 1Water quality characteristics of concentrated solution 96度波动较小,其中一效蒸发器的蒸发温度范围为6570,二效蒸发器的蒸发温度范围 5560,日均蒸发温度如图 2 所示。8075706560555045蒸发温度/3 月 25 日3 月 28 日3 月 31 日4 月 3 日4 月 12 日4 月 15 日4 月 18 日4 月
16、21 日4 月 24 日4 月 6 日4 月 9 日一效蒸发器物料二效蒸发器物料日期图 2一效、二效蒸发器物料日平均蒸发温度变化情况Figure 2Changes on the daily average evaporation temperatureof first-effect and second-effect evaporator materials影响物料沸点的主要因素有外界压力、液体的饱和蒸气压、液体内杂质。试验采用了负压蒸发工艺,在真空泵的作用下,蒸发器内维持稳定的负压状态,可降低物料的蒸发温度。负压低温蒸发比常压蒸发或正压蒸发有明显优势,低温运行使设备运行的稳定性更高,而且低温
17、蒸发不会有大量的有机物分解,异味控制效果明显。表 3 明确了蒸发装置稳定运行的关键控制参数。实际控制二效蒸发器真空度略高于一效蒸发器真空度,一效、二效蒸发器物料的蒸发温度分别为 67.3、58.2。表 3蒸发工艺热平衡Table 3Evaporation process heat balance项目平均值一效物料蒸发温度/67.3一效气相温度/63.0一效真空度/kPa-74.8二效物料蒸发温度/58.2二效气相温度/54.1二效真空度/kPa-87.5一效和二效蒸发器换热温差均小于 5,证明换热器保持了较好的换热性能。同时,一效蒸发器的二次蒸汽供给二效蒸发器加热,一效的蒸汽温度和二效的物料温
18、度的换热温差稳定小于 5,证明蒸发装置的热平衡稳定。2.3蒸发装置进水量、凝液量蒸发装置平均处理量为 2.80 m3/d,平均工艺凝液量为 2.51 m3/d,如图 3 所示,连续运行期间,蒸发装置进水量和凝液量稳定,凝液量随进水量变化。4.03.53.02.52.01.51.00.50水量/(m3/d)3 月 25 日3 月 28 日3 月 31 日4 月 3 日4 月 12 日4 月 15 日4 月 18 日4 月 21 日4 月 24 日4 月 6 日4 月 9 日日期图 3蒸发装置进水量、凝液量变化情况Figure 3Changes on water inlet and condens
19、ate volume ofevaporation device2.4换热器结垢垃圾渗滤液浓缩液物料成分复杂,存在钙、镁、钡、硅等多种难溶盐污染物,这些难溶无机盐进入蒸发装置极易引起蒸发设备及循环管路结垢、影响蒸发效率,造成换热器频繁清洗11。分离器中的气相和液相在控制液面实现沸腾,蒸发装置二次蒸汽通过管道排出至冷凝器,过饱和溶液进行热结晶,强制循环工艺使固-液均相混合,一起进入加热器,晶体会与加热管壁产生摩擦防止换热列管结垢和结焦等问题。换热器的强制循环工艺使物料流速始终保持 2 m/s 以上,达到强化传热的目的,同时使得传热效率得到较大提高,由于保持了管束中料液的高速流动,也防止了物料在加热
20、管内壁富集,进而最大限度地阻止了污垢的产生。蒸发装置的关键运行参数在整个试验期始终在合理区间内波动,换热温差没有明显变化,证明换热器没有发生结垢现象。试验结束后打开换热器端口,见证二效蒸发器的换热器污染结垢情况,管壁光滑,没有明显附着污染物,未出现结焦、结垢现象,其原因分析如下:蒸发温度越高结垢越严重,现场通过控制蒸发器的真空度,保证一效和二效蒸发温度较低;设置了软化预处理单元,去除了大部分硬度,有效降低蒸发器结垢趋势;特殊设计的强制循环工艺,控制蒸发器表面流速,换热界面的切向力及时缓解和消除结垢。2.5凝液水质由于蒸发装置的特殊设计,蒸发装置在试验研究中没有发生物沫夹带现象,保证了产水水质的
21、稳定。蒸发装置工艺凝液清澈透明,试验过程中分别进行两次水质检测,检测结果如表 4 所示。表 4浓缩液、工艺凝液检测数据Table 4Concentrates and process condensates test date检测指标浓缩液工艺凝液(1)工艺凝液(2)pH7.47.16.9COD浓度/(mg/L)7 650373352去除率/%95.1295.40TDS浓度/(mg/L)47 600126102去除率/%99.7499.79氯化物浓度/(mg/L)18 50024去除率/%99.8799.9氨氮浓度/(mg/L)19224.725.7去除率/%87.1486.61注:试验研究对蒸
22、发工艺凝液进行两次第三方水质检测,工艺凝液(1)为第 1 次检测数据,工艺凝液(2)为第 2 次检测数据。进水量凝液量张效刚,等.生活垃圾卫生填埋场膜浓缩液全量化处理技术试验研究 97环境卫生工程2023 年 8 月第 31 卷第 4 期由表 4 可知,工艺凝液各项指标测定值范围如下:pH 为 6.57.5,COD 为 300400 mg/L,TDS在 150 mg/L 以下,氨氮稳定在 50 mg/L 以下。蒸发装置工艺对浓缩液污染物具有很高的去除率,工艺凝液污染物指标稳定12。浓缩液中盐分和有机物主要在蒸发工艺中去除,浓缩液中水分变成水蒸气,实现与盐分和有机物的分离,仅有极少量有机物随水蒸
23、气逃逸至工艺凝液。工程应用中经过 RO 膜深度处理可以达到 GB 168892008 生活垃圾填埋场污染控制标准表 2 要求。随着蒸发过程的进行,有机物会在蒸发器中浓缩,COD 控制值约为 90 000100 000 mg/L,有机物不仅成分复杂,表面活性较强的有机物还容易在蒸发器中产生泡沫,并通过雾沫夹带影响产水水质。现场设置了泡沫液位控制系统,通过泡沫液位连锁计量泵实现自动投加聚醚消泡剂,保证蒸发器泡沫的稳定控制。2.6臭气控制浓缩液中存在的高浓度有机污染物和多种轻质带有异味的污染物(部分有机物在蒸发过程中高温热解,部分轻质带有异味的污染物在蒸发过程中随气相逸出),均通过蒸发装置释放不凝气
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