某型燃气轮机起动过程中火焰缺失故障分析与处理.pdf
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1、第36 卷第2 期2023年6 月燃气轮机技术GAS TURBINE TECHNOLOGYVol.36No.2Jun.,2023某型燃气轮机起动过程中火焰缺失故障分析与处理张浩12,沙浩南,刘凤杰1,王岩,曾祥茂(1中国船舶集团公司第七三研究所,哈尔滨150 0 7 8;2船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心,哈尔滨3.华润电力(泰州)有限公司,江苏泰州2 2 530 0)150078;摘要:通过对某电站燃气轮机在起动时出现火焰缺失跳机故障检查研究,分析发现起动设备对燃气轮机发出起动指令后有延迟响应时间。现场测试了起动电机响应时间、液力变扭器卸荷阀动作响应时间,发现响应时间有延迟会
2、引起燃料控制量自动增加以保证燃气轮机升速。重新设定了燃气轮机起动和暖机阶段燃料设定值后解决了该故障。该燃气轮机火焰缺失故障检查和处理过程可为今后故障的处理提供参考。关键词:火焰缺失;起动延时;燃料控制设定;空燃比;故障处理中图分类号:TK478燃气轮机在起动过程中,燃料量的设定需要与起动设备的响应时间相匹配。本文基于某电站在调试阶段对燃气轮机起动过程中发生熄火故障的分析、起动设备测试以及故障处理的叙述,为同类型故障的处理提供方向。1故障现象某电站燃气轮机发电机组调试过程中,燃气轮机在起动升速阶段时,当燃气轮机转速升高到30 0 0r/min时,发出燃气轮机火焰缺失报警并熄火停机。由于机组在起机
3、前进行了氮气置换,为排除燃气管道内残余的氮气导致燃气轮机点火不充分的可能,现场进行了几次燃气置换吹扫。但再次起机后仍出现同样的火焰缺失熄火现象,故排除燃气浓度导致燃烧不充分的原因。此外在燃气轮机起动前进行了压气机水清洗,为防止压气机内部残留清洗水,现场又进行高速盘车30 min吹扫内部清洗水,重新起动后仍出现相同故障。因此需根据燃气轮机运行参数进一步分析火焰缺失故障原因。文献标志码:B文章编号:10 0 9-2 8 8 9(2 0 2 3)0 2-0 0 39-0 52燃气轮机起动及燃烧模式概述2.1走起动系统组成该型燃气轮机起动设备是在起动过程中使机组到达自持转速的一套驱动设备。机组可以在收
4、到起动准备就绪信号后执行起动指令,起动系统包括以下设备(示意图如图1所示):(1)带加热器的起动电机(AC560kW/短时间16 0%负载运行);(2)液力变扭器(连接起动电机和减速齿轮箱的液力耦合设备);(3)在燃气轮机达到自持转速时自动脱离的SSS离合器;(4)安装在负载齿轮上的交流电机驱动的转子盘车装置,带有手动盘车装置以便电源故障时使用。2.2燃烧模式概述1燃气轮机低氮燃烧(lownitrogencombustion,LNC)配置如图2 所示。燃气通过燃料前置过滤后进人燃料阀室内,首先通过燃料速比阀(stopratiovalve,SR V),该阀有两个功能:一个是快速切断到燃气轮机控制
5、系统的燃料,另一个是精准控制截止/速比阀出口处气体燃料压力。燃料控制阀(gas收稿日期:2 0 2 2-0 6-17 改稿日期:2 0 2 2-0 7-0 7作者简介:张浩(19 8 7 一),男,黑龙江省齐齐哈尔市人,硕士,主要研究方向为燃气轮机系统集成、电站煤改气燃气轮机发电技术,E-mail;zh 。40手动盘车罩*BK.O+IBK10CG302盘车SSS离合器010口起动电机液力变矩器换向齿轮燃气轮机技术点火F2-3输出轴(GEN)(F2-1(F)F2-2)F2-4图输入端(GT)自动离合器保护罩联轴器减速齿轮箱第36 卷模式#0模式#1F2-3F2-3(F2-1(F1)F2-2)F2
6、-4模式3模式#4F2-3F2-3(F2-1(F1)F2-2)(F2-1(F1)F2-2F2-4F2-4点火装赠(模式0806040200模式#2F2-3(F2-1(F1)F2-2)(F2-1(F1)F2-2)F2-4F2-4模式#5F2-3(F2-1(F1)F2-2)F2-4#1#2;#3#4;#5燃料预混燃料预混燃料扩散燃烧1无燃烧1L50050燃机速率/%图1起动系统示意图燃气SRV图2 燃气轮机低氮燃烧(LNC)配置controlvalve,G C V)控制燃气轮机燃烧系统的气体燃料流量。该燃气轮机有10 个低氮燃烧器,每个燃烧器有5个燃料喷嘴被5个相对应的GCV控制,分别为F1、F
7、2-1、F 2-2、F 2-3、F 2-4。图3所示,点火及燃烧模式#0 模式#5分别对应着喷嘴F1、F 2-1、F2-2、F 2-3、F 2-4工作的状态。点火时F1和F2-1、F2-2同时工作,点火成功后F2-2关闭进入模式0,将预混的燃料充分燃烧后燃气轮机转速不断升高随后进人模式#1,此时F2-1关闭,燃气轮机转速达到额定转速即为空载全速阶段2 。随着负荷不断增加,在进入一定负荷阶段后,F2-1、F 2-2、F 2-3、F 2-4依次打开工作。燃烧模式和LNC操作条件,以及LNC从启动到全负荷燃烧模式,如图3所示。因此,在起动过程中燃料阀F1、F 2-1、F 2-2 参与燃料预混时长和燃
8、烧量的设定关系着燃气轮机起机过程中能否顺利起动。2.3走起动原理概述主供油泵等滑油系统设备正常开启后,润滑油100100发电机输出速率/%图3燃气轮机燃烧模式系统压力达到稳定,燃气轮机准备由慢速盘车FiGCV(53.5r/min)进入高速盘车模式,相应辅机(液压油F2-3GCVF2-3F2-1F1F2-2F2-1GCVF2-4F2-4GCVF2-2GCV泵、轴承冷却风机、箱体通风风机等)正常起动,此时燃气轮机由起动电机(起动电机短时达到16 0%负荷)拖动逐渐升速。当燃气轮机转速至少达到全速2 0%时进人高速盘车阶段,燃气轮机开始计时吹扫,吹扫程序完成后机组进行点火程序。燃料需求量(fuelf
9、lowdemand,FFD)将按照点火设定值执行。而此时通过液力变扭器传递给燃气轮机的扭矩带动的燃气轮机转速会大于额定转速的2 0%,同时在空气进气量一定时,为保证提供给燃烧器的空气和燃料比适量(可燃上限与可燃下限的比率最小为2.2:1),燃料控制阀GCV控制燃料量,而进气导叶(inletguide vane,IGV)控制空气量。因此在执行升速时液力变扭器滑油卸荷阀打开,控制燃气轮机转速稳定升速。燃气轮机起动过程中的典型曲线如图4所示。3故障监测及调整措施3.1起动数据分析分析本次燃气轮机火焰缺失故障的起动加速过程曲线,如图5所示,燃气轮机在起动电机拖动进入高速盘车阶段后,燃气轮机加速信号发出
10、,液力变扭器卸荷阀打开,进人模式#0 完成暖机,控制系统发出加速指令,燃烧模式由模式0 切换到模式#1,而在得到加速指令15s左右后,燃气轮机出现火焰缺失而熄火停机。燃气轮机从高速盘车准备加速开第2 期最大16 0%(896 kW)%/1具最大10 0%(560kW)O%/率潮约3 s约2 min,具体时间由设计决定图4燃气轮机起动过程典型曲线始,到液力变扭器卸荷阀收到指令打开有一定的时间延迟。分析在加速阶段初期,燃气轮机加速是由起动电机和燃气轮机燃烧做功共同驱动燃气轮机加速,由于起动电机通过变频柜控制会有一定的延迟,在此延迟的时间内,燃气轮机已发出升速指令,而起动电机由于延迟而较晚达到16
11、0%输出功率,因此在燃气轮机需要升速过程中,FFD会自动调节燃料系统投人更多燃料以完成燃气轮机加速任务。由于进入燃气轮机的空气量一定,此时燃烧器内的空气和燃料比超出了可燃范围,导致燃气轮机熄火停机。160L开7600开卸荷阀关86S.关山1207火焰缺失排气温度%/率8040速比阀开度2燃料H控制阀开度、燃料需求量进口导叶莅置0=F2-2燃料控制阀开度18:15:0018:17:00 18:19:00时刻图5燃气轮机火焰缺失故障时加速过程曲线3.2起动设备测试为确定起动设备在收到加速指令后执行动作的延迟时间,现场对燃气轮机发出加速指令后,燃气轮机从18 50 r/min的盘车转速开始升速,对起
12、动电机开始加速达到16 0%输出功率和液力变扭器卸荷阀由关到开的动作时间进行测试。燃气轮机在发出加张浩,等:某型燃气轮机起动过程中火焰缺失故障分析与处理最大16 0%(896kW)100%转速75%转速点火排气道暖机过滤20%转速文大约1min1min大约5min燃机转速火焰缺失跳机扩散度18:21:0018:23:0018:25:0041速指令后,首先控制液力变扭器卸荷阀由关到开,卸荷阀的动作反馈很迅速,而起动电机需要通过控制系统等传递指令再到电机“真正”开始加速会有一定的延迟,因此测试每次燃气轮机开始加速和下一时间次开始加速时的时间间隔来判断起动电机开始加速的延迟时间,通过测试得到表1所示
13、的结果。起动电机的额定电流是38 A,因此开始加速后的电流一般是56 A。表1起动时间间隔测试结果卸荷阀动起动电机序作时间加速时间号间隔差/s电流/A间隔/s间隔/s1189时间2345此外监测液力变扭器卸荷阀开、关时的滑油压力,如表2 所示,油压的结果和出厂时测试数据一致,符合设计要求。表2 液力变扭器卸荷阀测试结果卸荷阀关进口滑油出口滑油压力/MPa压力/MPa设计要求0.28 0.70测试结果0.663.3起动参数调整从对起动电机开始加速达到16 0%输出功率和液力变扭器卸荷阀由关到开的动作时间进行测试结1400%果看,时间差大约在36 s到54s之间,这也证实了燃气轮机发出升速指令后,
14、起动电机由于延迟较晚达到16 0%输出功率,因此在燃气轮机升速过程中,FFD增加的速率降低,通过燃料控制使燃气轮机升速的斜率更小一些,升速更为顺畅。因此在起动过程中将燃料设定参数做以下调整,其中燃料量设定参数都是以FFD(即瞬时的燃料控制流量)为单位。由于燃料设定量稍高出现“富油”现象,需降低燃料设定量的数值以保证空燃比在合理范围内。因此根据调试的经验,一般将燃料设定常数调整变化量尽量保证在3%5%,而起动过程中有起动电机帮助燃气轮机升速,因此本次将燃气轮机起动过程中的燃料设定常数减少的多一些,与暖机过程中的常数保持一致;类似的将F2-1和F2-2燃料控制阀控制燃气轮机时间起动电机转速/(r:
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