2008年节能技术改造财政奖励资金申请报告.doc
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1、2008年节能技术改造财政奖励资金申请报告江苏安邦电化有限公司二OO七年十月六日目 录一、 企业和项目基本情况二、 企业能源管理情况三、 项目实施前用能情况四、 项目拟采用的节能技术措施五、 项目节能量测算和监测方法附表1:企业基本情况表附表2:项目基本情况表附表3:企业近几年主要产品单位能耗表六、 其他七、 附件:1、 项目可行性研究报告2、 项目备案通知书3、 环境影响报告表的批复一、企业和项目基本情况1、企业基本情况:江苏安邦电化有限公司是集氯碱、农药、精细化工、热电四个系列三十多个产品的化工企业。氯碱是公司的龙头产品,目前产能已达15万吨/年。公司具有发展烧碱产业得天独厚的优势,公司所
2、在地淮安市地下埋藏十分丰富的岩盐资源,经探明并公布的地质储量有四千多亿吨。在距公司仅15公里的谢碾矿区,拥有1.8平方公里的矿山开采权,可利用的盐储量为3.14亿吨。公司2006年实现销售收入12亿元、税利5500万元、出口创汇2亿元、技改投入2.2亿元,创利税5500万元。先后通过ISO9002、ISO10012、ISO14001等体系认证,是江苏省首批35家清洁生产企业之一,江苏省“十一五”循环经济试点企业和全国“十一五”千家节能行动企业之一。我公司拥有省盐化工工程研究中心、省级企业技术中心和国家A级质检机构,具有较为完备的研究、开发和中间试验所需要的仪器、设备和基础设施,自主创新能力较强
3、。国家七五 科技攻关项目扑虱灵先后荣获化工部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖;国家“九五”科技攻关项目吡蚜酮和自主研发的六氯环戊二烯是国债支持项目;10万吨/年烧碱蒸发大型装置及其工艺研究与岩盐卤水冷冻法脱硝制烧碱两项目分别获得中国石油和化学工业协会科技进步奖;高品质乙烯利生产工艺研究获江苏省科技进步奖。2、项目基本情况:为了贯彻落实国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,实现单位GDP能耗降低20%左右的约束性目标。贯彻执行清洁生产促进法,加大污染治理力度,走科技含量高、资源利用充分、能源消耗低、环境污染小、经济效益好、可持续发展的新型的工业化道路。根据公司“十一五”节能规划要求,对本公司
4、氯碱系统进行能量优化。目前我公司烧碱生产能力为15万吨/年,采用金属阳极电槽(隔膜法)、现有蒸发器型式不具有先进性,氯气输送采用效率只有30%多的液环式压缩机(纳氏泵),目前氯碱系统总体用能不太合理、能量综合利用水平不高,蒸汽配送与装置匹配,管网和设备的保温性较差,运行参数控制不准确,致使蒸汽损耗大;部分余热、余压未能充分利用;有大量的废水、盐泥等废弃物。2006年氯碱系统耗能为21.6万吨标煤, 占公司的86.9%, 能源消耗占其生产成本的60%以上。目前氯碱生产装置的能源消耗水平居全国中上等水平,说明对该系统进行进行节能改造、系统进行能量优化,具有相当的潜力。本项目主要是对目前公司氯碱系统
5、的电解、蒸发、氯气干燥及液化工序进行工艺和节能设备的改进:拟采用节能型蒸发器加热器,调整蒸发预热工艺;购置列文式强制循环蒸发器、板式换热器用于电解液预热;采用脱硝后产生的低温低硝卤冷却液碱,达到节约一次水用量80 m3/h。氯气干燥及液化工序拟采用R22直冷工艺来生产液氯,屏蔽泵包装液氯;引进先进透平式氯气压缩机设备,投运后单台可平衡15万吨/年烧碱生产,氯气输送电耗可降低20,达到70 kwh /t。采用循环水工艺,减少一次用水量225 m3/h。项目总投资4200万元,预计节能折标准煤15980.91吨,达到了节能环保、清洁生产的效果。二、企业能源管理情况我公司是生产氯碱、热电、农药、精细
6、化工等系列产品的国家大型基础化工企业,隶属中国化工集团农化总公司。水、电、汽等能源消耗占公司生产成本的30%以上,是淮安市第二用能大户, 06年被列为全国“千家节能企业”和江苏省“百家循环经济试点企业”。1、 企业能源管理机构建立了公司、分厂、班组三级网络,公司能源管理网络图见图11。公司成立了能源管理领导小组,由董事长亲自任组长,总经理任副组长,公司领导班子及职能部门负责人为成员。生产中心为公司的能源管理的专门机构,有两名专职人员。各部门及分厂均成立以一把手为组长、其他负责人及能源管理员为副组长的能源管理小组,部门及分厂其他管理人员及班组长为成员。各班组也相应成立能源管理小组,由班组长任组长
7、,骨干为成员。2、企业能源管理状况公司坚决贯彻“开源节流,降本增效”的能源管理思想。把能源管理渗透到从原料进厂、生产管理以至最终产品的每个过程中。公司已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证及计量检测体系确认的评审等相关认证。(1)能源管理制度为了加强能源管理,公司制定了企业内部的能源管理标准,标准规范了企业内的各项能源管理制度,包括各分厂、车间及有关部门在能源管理工作上的责任。能源管理与安全、环保构成了公司生产的3个否决指标。结合中化集团的班组安全达标和公司内的清洁生产审计工作,加强用能管理,采用低能耗的工艺,减少各个环节的能源损失与浪费。加强节能降耗技术改造,加大节能
8、新技术、新工艺、新设备和新材料的应用。加速产品的更新换代,改造落后的工艺,淘汰高耗低效的用能设备。公司每年根据计划对主要用能设备进行监测。(2)能源统计管理公司各种能源消耗原始记录内容全面、清晰、准确,能源统计报表全面、准确,并能根据统计结果,及时进行能源统计分析。建立了能源消耗台帐、各厂生产月报表、管道设备申请保温计划表、耗能设备台帐、一级水泵房原始记录、二级水泵房原始记录、水处理原始记录、能源消耗报表等主要能源报表。(3)能源计量管理为进一步完善公司计量检测体系,根据中华人民共和国计量法、GB/T19002-1994测量设备的质量保证要求第一部分:测量设备的计量确认体系,国家技术监督局企业
9、“完善计量检测体系”的确认办法及公司质量手册,我公司于2002发布了内部的计量确认体系文件,包括计量管理手册、计量体系文件管理程序。公司于2003年通过了ISO10012计量检测体系确认。目前公司能源计量配备进出公司和进出主要次级用能单位配备率达100,检测率达100。电力、蒸汽的计量器具以做到按产品计量。(4)能源定额管理每年根据生产情况制定下一年度的产品能源消耗指标及节能改造项目计划,并将计划纳入到公司的生产经营综合计划。每月按照计划能耗指标进行考核,并在月度奖金中兑现。(5)保温管理为了减少热力及冷量在输送使用过程中的损失,公司有专门的管道设备保温管理制度,生产中心和运行保障中心根据设备
10、及管道保温(保冷)设计有关标准要求对需保温(保冷)管道、设备进行了解,根据实际情况设计保温(保冷)工艺、方法、材料选型。(6)节能宣传教育利用“节能周”、“节水周”、“环境日”等通过各种形式大力宣传节能的重要性,提高职工的节能和环保意识。在公司内定期开展“合理化建议”、“五小”、“双革四新”等节能降耗技术改进活动,对于可行的项目及时实施,并对参与人员给予奖励。(7)节能技改管理公司有完善的节能技改管理制度,每年将技改项目纳入公司下一年度的综合计划,明确专职部门和完成时间。对于投入较少的节能项目则将其纳入“双革四新”计划,按期实施。每项节能项目完成后,按节能效果多少对完成的部门及个人给予不同奖励
11、。(8)加强节水管理公司历来十分重视节水管理,公司总体目标是保持现有取用水规模,因发展需要增加的用水量通过挖潜解决。公司现有一套设计供水能力为30000吨/天工业取水及处理系统、20个独立的循环水区,总循环量近29000m3/h,水的循环利用率在90%左右,冷却水循环率达95%以上。公司对各生产厂下达用水指标并进行考核。3、企业能源利用状况分析我公司2004年、2005年、2006年年耗能197568吨、250406吨、219119吨标煤,外购能源主要有:原煤、电力、汽油、柴油、焦炭、自来水等。 氯碱厂的消耗能源主要为电解的交流电、动力电及蒸发的蒸汽耗,它占公司总能耗的80左右,其能源成本占该
12、系统全部生产成本的60%以上。目前氯碱生产装置的能源消耗水平居全国中上等水平,对该装置进行节能改造、系统进行能量优化,既是国家产业政策和企业发展的需要,同时又具有较高的经济效益。公司将投入大量的精力对设备进行节能改造,用低能耗、节能型产品淘汰能耗高的设备、电器,积极采用交流变频器实现恒压控制等先进、可靠的控制方式,加强节能措施的改进及节能设备的推广应用。由于氯碱是高耗能产品,而氯碱产品的产值只占总产值的35,因此一方面做好现有产品的节能降耗工作,同时优化公司产品结构,开发低能耗高附价值产品,这样才能实现“十一五”的能耗目标。公司计划对现有15万吨/年烧碱系统进行能量优化,在电耗、汽耗、盐耗方面
13、进行认真分析,充分利用先进的节能技术和节能设备,使吨烧碱能耗由1.196吨标煤下降到 1.096吨标煤 ,吨液氯由0.092标煤下降到 0.082吨标煤,共折标煤16044.9吨;节水244万吨/年。三、项目实施前的用能状况1、公司用能情况:2004年、2005年、2006年年耗能197568吨、250406吨、219119吨标煤。2006年公司各产品与2005年相比共节约蒸汽4.98万吨,节约电力1530万KWh,其中仅烧碱就节汽1.7万吨,节电657万kWh。全公司累计节能折标煤7059吨,占公司综合能耗的2.92,节能带来的效益为1300万元。公司主要产品能耗2006年与2005年对比见
14、表3-1:2、能源消耗情况分析:2006年江苏安邦电化有限公司外购能源包括原煤、电力、油品、焦炭等,其中原煤331678吨,折标煤242294.09吨,煤炭全部用于热电系统能源转换,生产出电力和蒸汽,电力除少量上网外其它全部自用,蒸汽除自用还对外供热。外购电力消耗20145万kWh,等价值折标煤81386吨,燃料油消耗83吨,主要用于热电生产。汽油,主要用于小车队。自来水消耗125万吨,其中108万吨为热电厂蒸汽生产使用,其它为辅助生产及生活区使用。焦炭消耗751吨,焦炭为公司光气生产的原料,用于生产煤气后合成光气。2006年公司能源消费总成本为26600万元,占公司总成本的36.2。公司能源
15、消费结构能源种类实物量当量值吨标煤%原煤(吨)331678242294.0990.24焦炭(吨)7517300.27电力(万千瓦时)20145247589.22汽油(吨)1031520.06柴油(吨)1412050.08自来水(千吨)1252354.660.13合计268493.751003、氯碱系统能耗现状:目前我公司烧碱生产能力为15万吨/年,采用金属阳极电槽(隔膜法)、现有蒸发器型式不具有先进性,氯气输送采用效率只有30%多的液环式压缩机(纳氏泵),目前氯碱系统总体用能不太合理、能量综合利用水平不高。2006年氯碱系统耗能为21.6万吨标煤, 占公司的86.9%, 能源消耗占其生产成本的
16、60%以上。目前氯碱生产装置的能源消耗水平居全国中上等水平,说明对该系统进行进行节能改造、系统进行能量优化,具有相当的潜力。在本项目中,我们力求采用国内先进工艺和设备及控制、检测手段。 年份项目O四年O五年O六年O七年上半年碱交流电耗(kwh/t)2420.82418.42370.82388.1动力电耗(kwh/t)116.6121.5118.8122.1蒸汽耗(t/t)3.153.0042.882.82综合能耗(t标煤/t)13441417698684四、项目拟采用的节能技术措施节能技术工艺:1.采用DCS计算机控制系统,实现优化节能运行;2.德国3K公司生产的离心式氯气透平机,该氯气透平机
17、能将氯气压力提高到0.6Mpa,由于液化原液下泵密封性能不好,不能承受较高压力,拟更换为屏蔽泵,以提高系统安全性。3.提高电解液浓度和增加电解液预热温度,达到节能降耗的目的。4.计划通过降低电槽水位,来提高电解液浓度;5.调整蒸发预热工艺,使其回水使用率将达90以上;6.氯气液化工序拟采用R22直冷工艺来生产液氯。节能设备选择:1.对现有电解槽在采用金属扩张阳极、改性隔膜等先进技术进行改造;2.蒸发工序拟采用节能型蒸发器加热器(列文式强制循环蒸发器);3.电解液预热中采用高效的板式换热器;4.用屏蔽泵液化替代密封性能不好的液氯液下泵密,能承受更高压力,提高系统安全性。余热、余压回收利用:工艺余
18、能余热回收利用原则是“梯级利用,高质高用”。 1.蒸发冷凝水余热利用:蒸发回收盐水、脱硝冷冻低硝卤水以及洗泥水混合后,与配水塔的配水经预热器与蒸发冷凝水换热;2.利用蒸发东效冷凝水预热化盐精盐水;3.将氢气一级水洗改为循环水洗涤,利用循环水洗涤85氢气,得到的循环热水再通过板式换热器与精盐水进行换热。4.对低温低硝卤水的利用:将沉降(沉盐处理)后的蒸发洗硝母液和盐矿卤水混合后与冷冻过的低硝卤水换热,降低高硝卤水温度,提高低硝卤水温度,然后高硝卤水到冷冻结晶器与液氟换热冷冻,冷冻到-7-4,出料到沉降器,低硝卤水去化盐,降低高硝卤水的制冷量,减少低硝卤水去化盐需要消耗的蒸汽。 电机变频新技术的应
19、用:1.拟对化盐工序所有37KW电机进行改造。2.对电解精盐水电机采用变频技术。3.积极采用交流变频器实现恒压控制等先进、可靠的控制方式。五、项目节能量测算和监测方法1、项目节能量测算方法项目节能量指所实施的节能技改项目正常稳定运行后,用能系统的实际能源消耗量与改造前相同可比期能源消耗量相比较的降低量,比较期为一年。项目节能量为进行节能改造的各工序的节能量之和,热能及电解的节能通过计算的方法得到,而采用变频技术的节能就根据经验进行估算。最终按国家统一的最新的“各种能源折标准煤参考系数”来表示节能量。本项目的节能量确定原则:热力折算系数0.03412吨标煤/百万千焦,电力折算系数1.229吨标煤
20、/万千瓦时。2、生产工艺简述工业食盐与脱硝后的卤水混合,经沉降、中和、预热后,进入电解槽中电解生成NaOH、Cl2、H2,10%左右的NaOH去蒸发成30% NaOH(成品),电解出来的Cl2经过冷却、干燥,加压液化生产液氯,尾氯与部分H2合成生产31%的工业盐酸,电解出来的H2经过水洗冷却后生产盐酸和加氢产品。公司自有盐矿生产的卤水(含SO2-4)经过冷冻脱硝后去化盐工序作为主要原料。脱出的十水芒硝经过蒸发、干燥后得副产品元明粉。Cl2冷却过程中产生的氯水与烧碱生产次氯酸钠。氯碱生产系统包括化盐、电解、干燥、液化、蒸发、脱硝等六个工序。3、项目的各工序节能量计算(1)化盐工序的节能量现有化盐
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