基于PLC的选煤厂跳汰机智能控制系统设计应用.pdf
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1、:./.基于 的选煤厂跳汰机智能控制系统设计应用王鹏军(晋能控股装备制造集团山西 晋城)摘 要:为解决传统跳汰机控制系统因采用人工估测及手动控制方式而导致的分选效率低下、选煤工艺控制能力差等问题该文以选煤厂跳汰机作为研究对象设计了一套基于 控制的跳汰机智能控制系统 系统以跳汰机床层分层状态检测及风阀自适应控制两大功能为核心重点对跳汰机床层松散度检测及进出风阀自动调节功能进行了分析与设计并通过系统运行测试验证了跳汰机的检测及控制效果 此设计可在不同煤质情况下自动调整跳汰机风阀并得到最佳分层控制效果对于提高跳汰机运行效率及可靠性具有实际意义关键词:跳汰机松散度检测自适应控制中图分类号:.文献标识码
2、:文章编号:()():.:引 言煤炭分选主要目的是通过选煤厂的选洗过程将开采的原煤煤矸石、中煤、精煤等不同产品以满足不同客户的需求 目前煤炭分选的主要方法包括重介质选煤、重力选煤、浮游选煤等其中重力选煤是国内应用最为广泛的选煤方法其主要原理是通过跳汰机将原煤按照不同密度差异进行分离从而得到不同产品 由此可见跳汰机的工作效率及自动化程度直接影响到跳汰选煤的质量及效率 跳汰机是一种依靠脉动水流作用将原煤按照不同密度进行分层分选的大型选煤设备具有分选精度高、入料粒度范围较宽等优点 而传统跳汰机控制采用机械装置调节其洗选效率及分选精度均不够理想目前国内已普遍采用电气控制方式对跳汰机排料进行控制如今多数
3、跳汰机电控系统自动化水平较低床层分层检测仍依靠人工经验判断而人工经验判断无法对床层厚度、水位脉动高度等参数进行有效测量因此床层松散度无法实现有效控制同时在风阀控制过程中由于系统不具备可靠通信网络床层松散度无法实时反馈至风阀控制环节导致无法实现风阀自适应调节 针对上述问题提出了一种基于 控制的跳汰机智能控制系统设计方案以工业以太网 组合通信建立系统通信网络采用超声波传感器对床层松散度参数进行采集并将其作为反馈信号传输给 控制器实现跳汰风阀自动控制 同时采用模糊控制算法对 控制器进行优化实现跳汰机排料及精煤灰分的自动控制 此智能控制系统的研究对于提高跳汰机分选精度及洗选效率具有实际应用价值 跳汰机
4、智能控制系统总体方案设计图 所示为筛侧空气室跳汰机主要由机体、筛板、风阀及排料装置等部分组成跳汰机工作原理是将原煤连续输送至跳汰室筛板上形成较厚的物料层然后通过压缩空气向筛板注入上升水流并形成垂直脉动从而实现密度不同物料的分层 在跳汰选煤过程中控制系统主要功能是完机械研究与应用 年第 期(第 卷总第 期)煤矿机电收稿日期:作者简介:王鹏军()男山西陵川人工程师主要从事煤矿机械设备管理方面的科研工作成给煤量、风阀及排料等关键环节的自动控制具体功能如下()风阀自动控制风阀是控制压缩空气进出跳汰室形成脉动水流的关键设备直接决定了床层松散度及分层效果 系统可通过床层松散度反馈信号按比例调节风阀周期频率
5、参数实现风阀动作的自动调节()床层分层状态自动检测系统采用超声波传感器代替传统人工探杆测量方式对床层松散度参数进行实时检测为风阀控制回路提供反馈信号实现风量自动控制保证床层松散度适中()远程可视化监控系统可通过上位机可视化监控平台实时显示床层厚度、矸石灰分等参数并下达各类控制指令现场各类运行参数通过传感器及 实现采集与上传图 筛侧空气室跳汰机结构图 通过上述对控制系统的功能分析可知系统采用 作为主控器实现各类参数及控制指令的上传下达并采用以太网及 总线对系统通信网络进行架构实现数据可靠传输系统整体结构如图 所示图 跳汰机智能控制系统总体结构图 由图 可知系统按照模块化结构可分为上位机监控平台、
6、控制模块、数据采集模块、变频调速模块及风水量控制阀门四部分 上位机搭载系统模糊 控制算法用于实现自动排料等控制功能数据采集模块中的各类传感器通过 总线通信方式与 主控器进行采集数据传输其中灰分仪用于测定洗选后矸石与精煤的灰分值闸板限位传感器用于采集闸板左右开合角度 接收到灰分测量值与闸板开合角度采集参数后通过与上位机灰分设定值进行对比得出差值据此调节闸板开合角度从而控制中煤与精煤的掺杂比例进一步提高产品灰分指标超声波传感器在床层矸石段及中煤段各设置两个分别检测矸石段及中煤段水位高度及床层高度等数据实现对床层松散度的检测变频调速模块共有三个变频器分别用于调节给煤电机、排矸石电机、排中煤电机的转速
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