“四含”及基岩风化带注浆改造试验研究.pdf
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1、第36卷第5期2023年10月Vol.36 No.5Oct.2023四川轻化工大学学报(自然科学版)Journal of Sichuan University of Science&Engineering(Natural Science Edition)“四含”及基岩风化带注浆改造试验研究汪伟民1,杨本水2,宣以琼2,杜文正2,周晓敏2(1.安徽恒源煤电股份有限公司,安徽 宿州 234000;2.安徽建筑大学土木工程学院,合肥 230022)摘 要:为解决上覆含水层下煤柱回采的难题,以五沟煤矿一采区1010区段为工程背景,采用不同配比的粉煤灰、水泥材料进行实验,结合注浆方案对该区段进行“四含”
2、及基岩风化带注浆改造工程实践。研究结果表明:粉煤灰掺量为20%时,浆液结石率最高;钻孔注浆前后,基岩风化带强度增强约25倍。将“四含”注浆改造为有效隔水层,保证了上覆含水层下煤柱回采安全进行。研究结果为松散含水层下近煤层安全开采提供了指导和借鉴。关键词:区段煤柱;注浆加固;粉煤灰;可注性;含水层改性中图分类号:TU45文献标识码:A引 言近年来,在“一带一路”的持续发展下,我国对煤矿资源的需求量日益增长,导致浅部的煤矿资源濒临枯竭。随着煤矿开采深度的不断增加1,深部开采成为主流,但是浅部的区段煤柱也可以通过注浆改造后进行回采,从而提高资源回收率。张桂芳等2和孟祥帅等3针对垮落带直覆下采煤面临的
3、破碎顶板难题,提出了一种地面注浆加固的方案,确保工作面安全回采煤炭资源。韩春等4和魏红印等5为保证在工作面顶板破碎区下安全回采,提出分区分阶段对围岩破碎区进行超前注浆加固,最大程度减少了工作面煤炭损失率。文献6-10为解决工作面底板易发生突水问题,提出了深部注浆加固和浅部钻探疏放相结合的方法,取得了良好的工程经济效果。但常规的注浆主要是以水 泥 浆 液 为 主,存 在 施 工 成 本 高、污 染 重 等问题11-14。为解决上述问题,本文在之前研究15-16的基础上,通过对水泥浆液掺比粉煤灰试验,选择合适的配比区间,然后以五沟煤矿一采区1010区段为研究区,开展现场注浆改造工程试验,并对注浆效
4、果进行对比分析,以此为类似工程提供参考或借鉴。1 工程概况五沟煤矿在安徽省濉溪县境内,南北走向长约4.5 km,东西宽35 km,面积约21.65 km2,可采煤层是二叠系石盒子组和山西组,为72、81、82、10煤层,收稿日期:2022-08-30基金项目:国家自然科学基金项目(51774007);安徽省自然科学基金项目(1708085QE104;2108085QD169)通信作者:杨本水(1963-),男,教授,硕士,研究方向为采矿安全防灾减灾,(E-mail)文章编号:20967543(2023)05008507DOI:10.11863/j.suse.2023.05.112023年10月
5、四川轻化工大学学报(自然科学版)平均可采总厚为10.69 m。其中一采区1010区段位于五沟煤矿西南,区段状似梯形,面积约37 123 m2,地层为整体由西北向东南逐渐加深的单斜构造形 态,地层倾角为 9,下伏 10 煤层可采储量为2.26105 t。但10煤层上覆区段含水层“四含”底界埋深为264275 m,平均为270 m,“四含”厚度为 2547 m,平均厚度为 32 m;含水砂层厚度为4.830 m,平均厚度为14 m。“四含”富水性弱,渗流条件差,极不易进行煤炭回采。由于煤矿资源需求量大,为了提高资源回收率,通过挤压劈裂注浆的方法可在“四含”含水层中形成骨架固定“四含”松散层,降低改
6、造区“四含”富水性,将“四含”变为弱富水或者接近疏干的类水体,同时提高“四含”强度,避免井下开采时溃水溃砂,从而对1010区段治理区10煤层上覆含水层“四含”及基岩风化带进行注浆加固,确保安全回采其压覆的区段煤柱。2 工程方案设计2.1 注浆方案设计2.1.1 孔口布置原则钻孔孔口位置的选择至关重要,决定了钻孔施工的难易程度及能否有效完成钻探任务。孔口位置的选择,应不受地面建(构)筑物、水沟、池塘、高压线等影响,并且孔间距安排要合理,保证工程治理效果。2.1.2 钻孔施工原则钻孔单孔施工按照单孔设计进行,充分利用工程施工范围内及周边地质勘探成果。基岩整体由西北向东南成单斜构造,不同位置“四含”
7、厚度及基岩面埋深不同,工程初期利用周边勘探孔揭露“四含”厚度,施工前利用周边已有钻孔和本工程已施工钻孔资料进行设计,及时优化调整;钻孔间距的确定要结合注浆工程中浆液的扩散范围,既能保证浆液对治理区段的全覆,又能节约经济。本次钻孔以加固“四含”含水层及其底部风化带为主要目的,注浆钻孔间距28.3 m,可以达到有效的注浆改造效果;钻孔终孔位置必须进入基岩以下10 m,实际终孔位置在基岩以下 1011 m。通过注浆充分加固“四含”及底部风化带。2.1.3 钻孔布置采用地面直孔结合定向斜孔逐排施工驱水固沙,共设计43个地面直孔或者定向斜孔,一开设计工程量10 045 m,二开设计工程量1290 m,共
8、计钻探工程量11 335 m,预计注浆量8104 t。钻孔平面布置如图1所示。图1 钻孔平面布置图钻孔采用二开孔身结构:一开段至基岩面以上1025 m,孔 深 约 245 m,孔 径 215.90 mm,下 入177.80 mm8.05 mm 套管,水泥固井。二开治理段,孔径 152.00 mm,分段下行式注浆治理,单位段长46 m,终孔至基岩顶面下10 m,钻孔结构如图2所示。图2 钻孔结构示意图86第36卷第5期汪伟民,等:“四含”及基岩风化带注浆改造试验研究2.2 浆液配比由于治理区域“四含”可注性远大于预期,造成治理成本增大,为了在保证工程质量的同时最大限度降低治理成本,对水泥掺注粉煤
9、灰的可行性进行了研究。试验设计浆液总质量为3000 kg,采用粉煤灰、水泥材料按不同的比例进行实验,以配制出不同比重的混合浆液,最终通过混合浆液的结石率及其试块的单轴抗压强度反映出不同类型浆液的性能。粉煤灰掺比试验设计见表1,不同水泥-煤灰掺注比例的水泥标准试块如图3所示。表1 粉煤灰掺比试验设计粉煤灰掺比比例/%1020304050混合灰密度/(g/cm3)3.012.932.852.782.71水灰比0.781 361.004 030.756 270.975 810.731 180.947 580.706 090.919 350.681 000.891 13水/kg131615031292
10、1482126714601242143712151414水泥/kg1516134713671215121310781055938892793粉煤灰/kg168150342304520462703625892793混合浆液比重1.61.51.61.51.61.51.61.51.61.5 图3 不同水泥-煤灰掺注比例的水泥标准试块现场共计制备38组114件试块,试块经过28 d养护后送检,结果表明:水灰比相同时,随着粉煤灰掺量的增加,浆体结石率提高,凝结时间变长。粉煤灰掺量相同时,水灰比越大,结石率越低,浆体的凝结时间越长。水泥-粉煤灰混合浆液的结石率远高于水泥净浆的结石率,混合浆液一般比纯水泥浆
11、液高20%,且粉煤灰掺量20%时结石率最高。2.3 注浆工艺注浆目的层位是“四含”及基岩风化带。注浆采用“分段下行式”注浆法、孔口止浆方式及连续与间歇注浆相结合的注浆工艺。钻孔在二开段采用分段下行式注浆,设计单位注浆段长为46 m,进行简易水文观测,最后对钻孔进行高压注浆。前期注浆采用大流量、低比重水泥浆,待压力上升至基本稳定后,此压力可视为起劈压力,调整浆液比重,保持压力稳定,继续注浆;待浆液调至大比重时,提高注浆压力,开始进入高压劈裂注浆阶段,直至达到结束标准时,停止注浆。注浆过程中观测“四含”、风化带长观孔水位动态和地面变形情况;根据试验性注浆获得的注浆参数,确定受注段不同深度的注浆终压
12、。在浅部可以使用低注浆终压,压力随孔深逐渐增加,在风化带可以使用较高的注浆压力。3 现场工程实践本工程共完成钻孔 42 个,累计完成钻探进尺11 790 m,取芯 243 m,扫孔 336次,均进行了测斜,压水试验 44 次,累计下入套管 356.578 t,总注浆70 263 t(其中水泥57 738 t,粉煤灰12 525 t)。同时增加 B1、B2孔作为补充治理兼取芯检查孔。完成钻孔如图4所示。872023年10月四川轻化工大学学报(自然科学版)图4 完成钻孔平面图3.1 注前取芯孔施工统计设计注浆前取芯孔3个(Z12、Z20、Z22),累计完成取芯进尺 131 m(其中 Z12 孔 2
13、44279 m,取芯35 m,取芯率49%;Z20孔246281 m,取芯35 m,取芯率 58%;Z22 孔 220281 m,取芯 61 m,取芯率65%)。3个注浆前取芯孔完成取芯施工后,进行了取芯后注浆治理。现以Z20孔为例,详细记录注前取芯及治理施工概况,其中钻探累计进尺279 m,一开244 m,二开244279 m。取芯累计进尺35 m,取芯244279 m。扫孔9次,注浆9次,累计总注浆量1106 t。3.2 注浆治理孔施工统计完成注浆治理钻孔 36 个,现以 Z1 钻孔为例。Z1作为注浆治理及10煤探查孔,治理孔设计孔深281 m,治理结束后,下延探查钻探施工至见10煤。一开
14、 220 m,开始每米进行一次捞砂,孔深 245 m。一开完钻,套管下置深度为245 m。二开治理段下延9个回次,终孔孔深281 m。扫孔8次,注浆9次,累计总注浆量2124 t,其中注水泥1820 t,注粉煤灰304 t。3.3 取芯检查孔施工统计依据设计施工注浆后取芯检查孔3个(J4、B1、B2),该3个钻孔均完成取芯检查施工,累计完成取芯进尺102 m。现以J4钻孔为例,该钻孔设计孔深281 m。一开孔深 250 m,套管下置深度为 250 m。作为注后取芯检查孔,250 m开始分段下延取芯检查施工,取芯终孔孔深281 m,取芯段长31 m。二开治理段下延8个回次,扫孔8次,注浆8次,累
15、计总注浆量493 t。3.4 工程施工统计根据实际工程施工情况,钻探施工完成总设计的104.0%,注浆量占总预计注浆量的87.8%,实际完成工程量及工程进度与工程方案设计基本一致,完成设计工程量。工程设计与实际施工工程量见表2。表2 实际施工与工程设计工程量对比项目设计实际完成完成比例/%钻孔数量/个钻孔454293.3一开454293.3二开454293.3钻探工程量/m一开10 04510 408103.6二开12901382107.1总进尺11 33511 790104.0注浆量/t水泥61 00057 73894.6粉煤灰19 00012 52565.9总注浆量80 00070 263
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