锅炉补给水一级除盐系统的性能优化试验.pdf
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第 2 5卷第 3期 2 0 1 0年 9月 电 力 科 学 与 技 术 学 报 J 0URNAL OF EI ECT RI C P OW ER S CI ENCE AND TECHNOLOGY Vo 1 . 2 5 NO . 3 S e p . 2 01 0 锅炉补给水一级 除盐 系统 的性 能优化试 验 佟海林, 马永红 ( 湖北襄 樊发电有限责 任公司 , 湖北 襄樊4 4 1 1 4 1 ) 摘 要 : 离子交换除盐是目前应用广泛的锅炉补给水处理方式, 其运行效果的优劣与电厂经济性密切相关. 提出 一 级除盐系统优化运行方案 . 试验表明 : 除盐系统的再 生剂 流量与 浓度更 加合理 , 阳床 与阴床 的反洗 、 正洗 流量减 少 , 水耗 降低 ; 使再生酸 、 碱用量分别下降 4 1 . 5 %, 4 7 . 1 , 较大提高了补给水系统经济性指标. 关 键 词 : 补给水; 除盐 ; 再生剂; 酸耗; 碱耗 中图分 类号 : T K 2 2 3 . 5 ; T Q 0 8 5 . 4 1 2 文献标 识 码 : A 文章编 号 : 1 6 7 3 — 9 1 4 0 ( 2 0 1 0 ) 0 3 — 0 1 0 3 — 0 4 Opt i m i z a t i o n t e s t o f f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m f o r b o i l e r f e e d wa t e r TONG Ha i — l i ng.M A Yon g — ho ng ( H u b e i Hu a di a n Xi a n g f a n P o we r Ge n e r a t i o n Co m p a n y Lt d,Xi a n gf a n 44 1 1 4 1, Ch i n a ) Ab s t r a c t : I o n — e x c h a n g e d e s a l i n a t i o n i s t h e b o i l e r wa t e r t r e a t me n t me t h o d wi t h b r o a d a p p l i c a t i o n . I t h a s r e l a t i o n wi t h t h e p l a n t e c o n o my .Th e o p t i ma l o p e r a t i o n p r o g r a m o f f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m i s pr o po s e d i n t h i s p a pe r .An op t i m i z a t i on t e s t o f t he f i r s t — l e v e l d e s a l i na t i on s y s t e m i s c a r — t i e d ou t .Re s ul t s s ho w t h a t t he r e a s on a bl e r e ge n e r a t i o n a ge nt d o s a g e a nd c o nc e nt r a t i o n f or d e s a l i — n a t i o n s y s t e m a r e o b t a i n e d;t h e wa t e r c o n s u mp t i o n i n b a c k wa s h i n g a n d f o r wa r d wa s h i n g f o r c a t — i on be d a ni o n b e d i s r e d uc e d; t he r e g e ne r a t i o n a c i d a nd a l ka l i c o ns um p t i o n a r e d e c r e a s e d a t 4 1 . 5 ,4 7 . 1 % r e s p e c t i v e l y ; a n d t h e e c o n o my o f t h e ma k e — u p wa t e r s y s t e m i s i n c r e a s e d . Ke y wo r d s: ma ke — u p wa t e r;d e s a l i na t i o n;r e ge ne r a nt ;r a t e o f a c i d c o ns umpt i o n;r a t e of a l ka l i c o n— s umpt i o n 电厂 锅炉 补 给水 处 理 系 统工 艺 流 程 一 般 为 : 预 处 理来 水一 机 械加 速搅 拌澄 清池 ( 清水 区加斜 管) 一 清水箱一清水泵一高效过滤器一活性炭过滤器一强 酸 阳离子 交换 器一 直联 式 除碳 器 ( 大气 式 ) 一 中间水 泵 一强 碱 阴离 子交换 器一 混床 一 除盐水 箱一 除 盐水 泵一 汽机 水补 水 箱. 为 保证 设备 经 济运行 , 降低 除盐 设备 的水耗和再生酸碱耗 , 对一级除盐系统进行 了 性能 优化 和 调 整 试 验 研 究E l - z 3 . 离 子 交换 除盐 是 目 前应用广泛、 影响深远的锅炉补给水处理方式 , 其运 行效果的优劣与电厂经济性密切相关. 收稿 日期 : 2 0 1 O —O 2 —2 8 基金项 目: 湖南省 自然科学基金( 0 9 J J 6 0 6 7 ) 通讯作者 : 佟海林 ( 1 9 7 0 一) , 男 , 工程 师, 主要从事 电厂化 学系统运行 的研究 ; E - ma i l : ma y h @x f f d . c o m 1 0 4 电 力 科 学 与 技 术 学 报 2 0 1 0年 9月 1 性 能优化试验 某 厂锅炉补 给水 除 盐 系统 采用 逆 流再 生 方 式 , 其一级除盐床阳树脂的体积为 7 . 9 m。 、 阴树脂体积 为 1 1 . 3 m0 . 采用重 铬酸钾 法测定该 系统 C OD的 变 化可知: 有机物主要通过高效过滤器、 活性炭过滤器 和阴床去除, 而阳床却会释放一些有机物 , 因而阳床 出 口有 机物含 量高 于活 性 炭过 滤器 出 口 , 该 现象 在 调试时要 引起重 视[ 3 ] . 为保证该系统阳床、 阴床顺利大反洗 , 使得树脂 充分松动又不 至于流失, 经多次调整 , 确定阳床流量 ≤7 5 t / h 、 阴床流量≤7 0 t / h . 除碳器是 一级 除盐 系 统 中的 重要 组 成部 分 , 该 试验 中采 用氢 氧化钠 固定 二氧 化碳 , 再 用 硫 酸标 准 溶 液反滴 法测定 二氧 化碳 的浓度 , 以测 定 除碳 器 的 工作 效 率. 测. 试 结 果 表 明: 除 碳 器 除 碳 效 率 为 9 O . 7 3 %, 属于正常工作范围 . 1 . 1一级 除盐 系统 运行状 况查定 为确 定一级 除盐 系 统工 作 状 况 , 进 行 了为 期 1 周 的运行状 况查定 , 结果 如表 1 所示 . 表 1一级 除 盐运 行 查 定 结果 T a b l e 1 I n v e s t i g a t i o n r e s u l t s f o r f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m m mo l / L 平 均值 1 . 4 5 0 . 7 5 0 . 7 0 0 . 1 3 0 . 0 5 0 根据 表 1测 试结 果 , 计算 表 明 , 一 级 除盐 阳床 、 阴床 的 工 作 交 换 容 量 分 别 为 6 9 1 .0 mo l / m。 , 1 9 2 . 3 mo l / m。 . 1 . 2 一级 除盐系统再 生剂 用量的理 论计算 再 生剂 的理 论用 量计 算 [ 5 为再 生剂 用 量 一 再 生 比耗 周期 离 子 交 换 总 量 , 其 中再 生 酸 的再 生 比耗按 1 . 4 倍 计 , 再生碱 的再生 比耗按 1 . 5倍计 算 ; 制水周期按 2 5 h计. 阳床再生剂用量计算结果 : 再 生剂用 量 一1 . 4 2 5 1 4 0 2 . 2 1 / 9 . 5 — 1 1 4 0 L ;阴 床再生剂用量计算结果 : 再生剂用量 一1 . 52 5 1 4 00 . 8 8 / 9 . 9 5 —4 6 4 L. 1 . 3一级 除盐 系统再 生洗 脱试验 在给定 的再 生条 件 下 , 使 再生 液 流过 失 效 的树 脂层 , 同时分批收集再生废液( 即再生洗脱液) , 分析 洗脱离子含量和再生剂量 , 得到一系列再生曲线 , 由 此确定再生剂浓度和控制时间. 表 2给出了实际使 用 再生剂 的质 量状 况. 表 2 再 生剂 质 量 T a b l e 2 Re g e n e r a n t q u a l i t y f o r f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i on s y s t e m 指 标 质量 百分 密度 / 浓度/ 杂 质含量 / 指 标 杂 质含量 数 / ( g / c m 。 ) ( m o l / L ) 1 )运行 调整 前 的试验结 果. 在 进行 运行 调整 试 验 之前 , 首 先 对一 级 除盐 再 生 过程进 行 了摸底 试 验 , 即 在 以往 的 再生 条件 下 进 行 再生洗脱 试 验 , 通 过分 析洗脱 离子量 和再生剂 量 , 得 到调整前 的再 生 曲线 . 进行 此摸底 试验 时 , 实际再 生时 间约 为 1 7 rai n , 再 生入 口盐酸 和氢 氧化 钠 的 质 量百 分数分别 为 4 . 3 %和 3 . 6 % , 再 生洗脱 液分析结 果 如 图 1所示 . 3 . 5 3 . O 1 .5 0 .5 O 5 l O l 5 2 0 2 5 再生 时间/ mi n 图 1一 级 除 盐 系统 调 整 试 验 前 的再 生 曲线 F i g u r e 1 Re g e n e r a t i o n c u r v e b e f o r e a a j u s t me n t f or f i r s t — l e v e l de s a l i n a t i on s y s t e m 从图 1可以看出 , 再生完成时再生洗脱液中的 离子浓度和酸碱浓度均处于高位 , 也就是说, 再生终 点 并未达 到 , 且 再生 剂消耗 量大. 2 )运 行调 整后 的试 验结果. 根 据一 级除盐 再 生 摸底 试 验 结果 , 对 其 进行 调 整试验. 在 同样 的酸 碱 耗 量 下 , 降 低 再 生 剂 人 口浓 度 , 延长 再生 时间 , 调整试 验结果 如 图 2所示. 第 2 5 卷第 3期 佟海林 , 等 : 锅炉补给水一级除盐系统 的性 能优化试验 1O 5 2 O 1 6 1 .2 羹o .8 0 .4 0 5 l O 1 5 2 O 2 5 3 O 3 5 4 0 4 5 再生 时间/ mi n 图 2一级 除 盐 系统 调 整 试 验 后 的 再 生 曲 线 Fi g u r e 2 Re g e n e r a t i o n c u r v e a f t e r a d j u s t me n t f o r f i r s t - l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m 从 图 2可 以看 出 : ① 再 生 试 验 的前 2 0 mi n内 , 再生 洗脱 液 中的酸 碱 浓 度 都 很低 , 这说 明 酸碱 被 充 分 利 用 ; ② 阳 离 子 交 换 树 脂 的 再 生 过 程 进 行 到 3 5 rai n时 , 再生洗脱液中的钠离子含量达到峰值 , 然后 快速下降, 说明阳床树脂需要 4 0 mi n可达到充分再 生 ; ③ 阴床再 生洗脱 液 中的氯离子 浓 度仍然 较 高 , 说 明阴床再 生终 点 还要 进 一 步试 验 确 定 ( 继 续 进行 的 试 验表 明 , 阴床再 生 时间需 要 5 0 mi n ) . 3 )一级 除盐 的大 反 洗调整 试验 . 大 反洗 完成 后 , 采 用双倍 的再 生 剂量 进行 再 生 , 并严 格 控制再 生 酸 碱浓 度 , 然 后 分 批 收 集 再 生 洗脱 液 , 通过 分 析洗脱 离 子 量 和再 生 剂 量 得 到 新 的 再 生 曲线 , 如 图 3所示 . 此试 验 过 程 中 , 阳床 的 实 际 再 生 时 间为 7 3 mi n , 阴床 再 生 时 间为 8 5 rai n , 再 生 入 口 盐 酸 和 氢 氧 化 钠 的 质 量 百 分 数 分 别 为 2 . 3 2 和 2 . 33 . 删 抽 蝗 霉 再 生 时问, m i n 图 3一 级 除 盐 系 统 大 反 洗 调 整 试 验 后 的 再 生 曲 线 F i g u r e 3 Re g e n e r a t io n c u r v e a f t e r a d j u s t me n t f o r b i g b a c k wa s h i n g i n f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m 从 图 3可 以看 出 , 再 生 洗 脱 液 中各 离 子 浓度 都 出现 了上 下波 动 的现象 , 但 还是有 规律 可循 的. 总 的 来 说 , 大 反洗后 必须 保证 充 分的再 生 时间 , 阴树 脂 的 再 生 时 间一般要 保 证 8 0 mi n以上 , 而 阳树脂 的再 生 时间也要保证 7 0 mi n以上. 1 . 4 一级 除盐 系统 调整 前后 效 果 E 匕 较 实际运 行过 程 中 , 一 级 除 盐 系 统 经 常 需要 进 行 重复再 生 . 根据 实际 运行 情 况进行 优 化调 整后 , 一级 除盐系统的再生酸耗和碱耗都明显下 降, 再生酸耗 由调 整 前 的 2 . 2 7下 降 到 1 . 5 0 , 再 生 碱耗 则 由调 整 前 的 3 . 9 9下 降到 2 . 6 4 ; 另 外 , 阳 、 阴 树脂 的工 交 和 平均 周期 制水 量在 调 整后 也 都 有 所 提 高 ] . 一 级 除盐调整前阳树脂工交平均为 7 0 0 . 0 mo l / m。 , 阴树 脂工交平均为 1 9 5 . 2 mo l / m。 , 调整后的阳树脂工交 平 均 为7 9 0 .2 mo l / m。 ,阴 树 脂 工 交 平 均 为 2 2 0 . 4 mo l / m。 ,表 3 ~ 5给 出了具 体 结果. 表 3试 验调 整前 、 后 一 级 除 盐 系统 运 行 效 果 比 较 T a b l e 3 Op e r a t i o n c o mp a r i s o n b e f o r e a n d a f t e r a d j u s t me n t f o r f i r s t — l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m 表 4试验 调 整 前 、 后 一 级 除 盐 系统 再 生 酸 碱 用量 比较 Ta bl e 4 Compa r i s on of r e ge n e r a nt a c i d a n d a l ka l i c o n s u mp t i o n b e for e a n d a f t e r a d j u s t me n t i n f i r s t - l e ve 1 de s a l i n a t i o n s y s t e m 试 验 调 整 再生 剂用 量/ L 再 生剂 质量 百分 数/ % 再 生 比耗 周 期制 HC I N a OH HC t N a OH 酸耗碱耗水 量/t 调整 前1 4 0 0 9 0 0 3 . 0 ~5 . 0 3 . 0 ~5 . 0 2 . 2 4 3 . 9 3 2 6 2 2 调整 后 9 6 0 5 5 0 2 . 0~2 . 5 1 . 5 ~2 . 0 1 . 4 9 2 . 6 I 3 1 2 4 表 5试 验 调 整 前 、 后 一级 除 盐 系统 生 产 成 本 比较 Ta b l e 5 Pr o d u c t i o n c o s t c o m p a r i s o n b e for e a n d a f t e r a d j u s t me n t f o r f i r s t - l e v e l d e s a l i n a t i o n s y s t e m L/ t 1 . 5调 整试 验效 果 分析 由表 4 , 5的数据分 析 可知 , 进 行调 整试验 后 , 再 生 流量 、 再生 剂浓 度更 加合 理 , 反洗 、 正 洗流量 减少 , 再 生水耗 降低 . 而且 , 最 明显 的效果 是一 级除 盐系统 再 生酸 、 碱用 量 在 调 整 后 明显 下 降 , 每 吨 除 盐 水 的 1 0 6 电 力 科 学 与 技 术 学 报 2 O l O年 9月 酸 、 碱用 量分别下 降了 4 1 . 5 %和 4 7 . 1 . 如果按 2 0 0 7年酸 、 碱 用量各 8 0 0 t 计 , 则 经过调 整试验 后 每 年 可节 约 的 酸 、 碱 费 用 分 别 为 : 节 约 购 酸 费 用 : = = 8 0 0 4 1 . 5 4 0 0 = 1 3 2 8 0 0元 , 节 约购 碱 费 用 一 8 0 0 4 7 . 1 6 0 0 =2 2 6 0 8 0元 . 2 结论 1 )一 级除盐 系统酸 、 碱再生 剂质 量百 分数 分别 为 2 . O ~2 . 3 和 1 . 5 ~2 . 0 时 , 可 以保证 再生 时间和再 生质 量. 2 )小反洗再生时应保证阳床再生时间 4 0 mi n 、 阴床再 生时间 5 0 mi n以上 ; 而大反洗再 生时 , 则应 保 证 阳树脂再 生时间 7 0 mi n 、 阴树脂再 生 8 0 m i n以上. 3 )再 生 过 程 中 , 在 进 酸 碱 前 要增 加 预 喷 射 步 骤 , 碱 预 喷 射 时 还 要 打 开 蒸 气 门 , 预 喷 射 1 5~ 2 0 mi n阴床 上部 树 脂 被加 热后 , 再 打开 进 酸 碱 门 , 否则阴床上层树脂水温基本无变化, 这一点在冬季 气 温较低 时尤 为重要. 4 )经过优 化 调 整后 , 酸碱 耗 降低 , 每 年 仅 减 少 酸碱 用量 一项就 可节约 资金 3 5 . 8 8 8万元. 参考 文献 : [ 1 ]毛正 中, 马永红 , 彭祥维.全膜处理除盐法 的技术经济 分析 [ J ] .电力科学与技术学报 , 2 0 0 7 , 2 2 ( 2 ) : 9 7 — 1 0 0 . M A0 Z h e n g - z h o n g, M A Yo n g — h o n g, P ENG Xi a n g — we i .Te c hn i c a l a n d e c on omi c an a l ys i s a b out i nt e gr a t e d me mb r a n e d e i o n i z a t i o n s y s t e m[ J ] . J o u r n a l o f E l e c t r i c P o we r S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y ,2 0 0 7,2 2 ( 2 ) :9 7 一 1 0 0 . [ 2 ]任保伸 , 赵亚辉.离子交换除盐水系统优化方案 [ J ] .河 北 化 工 , Z 0 0 8 , 3 1 ( 2 ) : 6 1 — 6 2 . REN B a o - s h e n 。ZHA0 Ya — h u i . 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E s ]李长 志,段波.化学除盐 制水 系统再生 酸、 碱耗 高的原 因及对策 [ J ] .华电技术 , 2 0 0 8 , 3 0 ( 1 2 ) : 1 4 — 1 7 . LI Ch a n g — z h i , DUAN B o . Th e r e a s o n o f h i g h c o n s u m p — t i o n o f a c i d a n d a l k a l i f o r d e s a l t i n g c h e mi c a l wa t e r h a n — d l i n g s y s t e m a n d t h e c o u n t e r me a s u r e s[ J ] . Hu a d i a n Te c h n o l o g y , 2 0 0 8 ,3 0 ( 1 2 ) : 1 4 — 1 7 . [ 6 ]徐玲 , 马永红 , 彭祥维.凝 结水处 理中汽轮机 油对阴树 脂的污染及 复苏工艺 [ J ] . 电力科 学与技 术学报 , 2 0 0 9 , 2 4 ( 3 ) : 7 7 - 8 1 . XU Li ng, M A Yo ng — ho ng, PENG Xi a n g- we i . Ani o n e xc h a ng e r e s i n p ol l u t i o n by t ue bi ne oi l an d i t ’ s r e c ov e r y i n c o n d e n s a t e wa t e r t r e a t me n t s y s t e m[ J ] . J o u r n a l o f E — l e c t r i c P o we r S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y , 2 0 0 9,2 4( 3) : 7 7 - 8 1. [ 7 ]胡克华,徐斌.优化 改造 除盐水 工艺 提高 除盐 水品质 口] .广东化工 , 2 0 0 9 , 3 6 ( 7 ) : 1 7 7 — 1 7 8 . 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- 锅炉 给水 一级 系统 性能 优化 试验
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