气动夹具系统改进设计.pdf
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1、Hydraulics Pneumatics&Seals/No.4.2024doi:10.3969/j.issn.1008-0813.2024.04.019气动夹具系统改进设计李双成(广东理工学院智能制造学院,广东肇庆52 6 1 0 0)摘要:某机加工企业因业务发展需要新接收一批零件,但该企业现有气动机床夹具设备不能胜任其定位及加工精度要求,在不增加过多成本的基础上,对现有气动夹具系统改进设计做详细论述,并给出各设计环节的气动系统图、设计说明及设计完成后的气动夹具总图。将设计完成后的夹具系统在Automation Studio7.0Professional软件中建模并仿真,分析各缸线性位置-时
2、间关系;各缸起步伸出时在0 50 mm范围内3 个缸同步,有效提高了设备的生产效率。在51 2 50 mm长度范围内夹紧缸运动速度开始降低,实现定位缸先定位。退出时由于夹紧缸垂直布置原因,在2 50 2 3 3.6 9 mm范围内出现微小波动,其波动范围在1 6.3 mm;由于此段为各缸退出段,对零件加工精度无影响。正常工作后各缸运行平稳,波动现象消失,满足加工要求。最后将改进后的气动系统和原系统作对比分析,结果表明:改进设计后的气动系统不仅能够完全胜任新零件的加工精度要求,且有效避免了原设备故障率高、维护保养困难、设备成本高、噪声大的诸多不足。关键词:单气控换向阀;可调式节流阀;双向缓冲式气
3、缸;单向节流阀中图分类号:TH138;TG502.32(Institute of Intelligent Manufacturing School of Intelligent Manufacturing,Guangdong Institute ofAbstract:Based on the background that a machining enterprise needs to receive a new batch of parts due to business development,but itsexisting pneumatic machine tool fixture e
4、quipment is not competent for its positioning and processing accuracy requirements,this articlediscusses in detail the improved design of the existing pneumatic fixture system without increasing excessive costs,and provides the pneumaticsystem diagrams,design instructions,and the general layout of t
5、he pneumatic fixture after design.The designed machine tool fixture system ismodeled and simulated in Automation Studio 7.o Professional software to analyze the linear position time relationship of each cylinder;Wheneach rod is extended,the three cylinders are synchronized within the range of O to 5
6、0 mm,effectively improving the production efficiency of theequipment.Within the length range of 51 250 mm,the movement speed of the clamping cylinder starts to decrease,realizing the positioningof the positioning cylinder first.When exiting,due to the vertical arrangement of the clamping cylinder,th
7、ere was a slight fluctuation within therange of 250 to 233.69 mm,with a fluctuation range of 16.3 mm;This section is the exit section for each cylinder and has no impact on themachining accuracy of the part.After normal operation,each cylinder operates smoothly,and the fluctuation phenomenon disappe
8、ars to meetthe processing requirements.Finally,a comparative analysis is made between the improved pneumatic system and the original system.Theresults show that the improved pneumatic system can not only fully meet the processing accuracy requirements of new parts,but also effectivelyavoid many shor
9、tcomings of the original equipment such as high failure rate,difficult maintenance,high equipment cost,and high noise.Key words:single pneumatic directional valve;adjustable throttle valve;bidirectional buffer type cylinder;throttle check valve0引言在机械行业,机床夹具是机械生产中不可或缺的收稿日期:2 0 2 3-0 5-1 5基金项目:2 0 2 2
10、 广东理工学院科技项目(2 0 2 2 CKJZK010)作者简介:李双成(1 9 8 3-),男,安徽泗县人,副教授,硕士,研究方向:液压与气压传动设计。文献标志码:B文章编号:1 0 0 8-0 8 1 3(2 0 2 4)0 4-0 1 2 3-0 6Improved Design of Pneumatic Fixture SystemLI Shuang-chengTechnology,Zhaoqing 526100,China)重要组成环,近年来,随着科技的不断进步及机械产品自动化程度的日趋提高,机床夹具凭借其结构简单、体积小、涉及零部件少、改进设计灵活等诸多优点,受到了各大企业及相关
11、专家、学者的高度关注。卢红印 1 针对数控机床原有工作台控制系统无法实现自动化高低压切换和泄压功能问题,设计了数控机床夹具液压控制系统,实现批量自动化生产;辛百灵等 2 针对数控专用铣床加工后桥键槽效率低问题,设计了一种能够123液压气动与密封/2 0 2 4年第4期适应多种后桥总成零件安装方便的专用夹具,实现后桥总成两端键槽同时加工的工艺需求及生产效率的提升;白亚玲等 3 利用无障碍模块化快速组合夹具,对某飞机支柱加工进行快速换型及侧面压紧技术,同时优化了夹具的找正方式,将支柱加工效率提高7 0%;程瑞 4 设计了一款气缸体总成侧面环槽加工专用液压夹紧机构,提高了生产质量和加工效率;朱卫峰等
12、 5 针对在汽轮机、发电机零件加工中大型低刚度板类零件刚性差,加工中易产生共振、工件易变形、装夹定位失效、刀具磨损加剧等一系列问题,通过研制大型薄板件铣削可调组合夹具,并合理选用刀具及切削参数,保证了板类零件的加工质量及生产效率。虽然上述方法在一定程度上解决了企业的对应问题,但一副自动化程度高、能快速满足对应机床加工要求的夹具,在从无到有的设计周期上相对较长,设计成本也较高,再加上专用夹具的针对性极强,往往不符合外形多变及生命周期较短零件的生产需求,如何能够在现有自动化机床夹具基础上稍作改进,不大幅度提高设计成本及设计周期的基础上,即符合产品的加工需求就显得尤为重要,本研究针对此类问题做详细论
13、述。1297M211、1 2.主、分气泵2.二位五通脚踏式换向阀3.二位三通单气控换向阀4.5、1 0、1 4.单向节流阀6.二位五通单气控换向阀7 9.锁紧气缸8.工件11.二位三通机动行程阀1 3.夹紧气缸图1 气动夹具系统1气动夹具系统及动作过程图1 为某机加工企业现有机床气动夹具系统原理图 6-7 ,其工作原理为:当工件运行到指定位置后,定位锁紧活塞杆伸出(向下)将工件锁紧后,两侧夹紧活124塞杆伸出夹紧工件,机床加工零件,加工完毕后各缸退回松开工件 8-1 0 。系统执行顺序:工件8 置于机床工作台一锁紧缸1 3 锁紧工件夹紧缸7、9 夹紧工件机床加工零件8 夹紧缸7、9 退回锁紧缸
14、1 3退回 1-1 3 2气动夹具系统改进设计现因企业业务拓展需要承接一批新零件订单,该批零件受外形限制,需将图1 中气压循环系统定位锁紧缸改为7 和9,夹紧缸改为1 3,上述系统执行顺序需改为:工件8 置于机床工作台一定位锁紧缸7 和9 锁紧工件夹紧缸1 3 夹紧工件一机床加工零件8 夹紧缸13退回定位锁紧缸7、9 退回;才能满足该批零件加工要求。针对上述动作循环,在不增加过多夹具成本和设计周期的基础上设计气路方案。根据图1 气压系统原理图并分析要改进设计气动系统执行顺序:工件定位夹紧时:缸7、9 先行定位锁紧工件8 一缸1 3 伸出夹紧工件,气缸退出松开工件时:夹紧缸1 3 先行退出松开工
15、件8 锁紧缸7、9 再同时退出;可知3 个缸动作顺序,定位夹紧时:缸7、9 先行、缸13最后动作,松开工件时:各缸动作顺序与定位夹紧时13完全相反;考虑缸1 3 的布置方式,将其换成双向缓冲式气压缸。用管路将3 缸的无杆腔连接在一起,各缸的有杆腔亦如此,并保留原图1 中的单向节流阀1 0、14,气动复位式换向阀2 更换成弹簧复位式,同时引人卸荷阀1 5并接入主气路中(起到过载保护系统元器件的作用),初设气压系统夹紧回路如图2 所示。分析图2:当换向阀2 左位接入系统时,泵1 中气体经阀2 左位阀口分两路走:一路到锁紧缸7、9 的无杆腔;另一路经单向节流阀1 4到夹紧缸1 3 无杆腔,由于缸1
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