浅谈大型养路机械的使用与管.pdf
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1、 word 文档 可自由复制编辑 毕 业 论 文 系别:专业:养路机械运用与管理 姓名:word 文档 可自由复制编辑 论文题目:浅谈我队大中机设备在施工过程中出现的设备故障,以及我队对大机设备的管理的一点方法。word 文档 可自由复制编辑 目 录 前 言 (1)一、我队关于影响捣固车作业最大起道量因素及我队大机的施工 组织方案 (3)(一)捣固车作业时一次最大起道量有许多制约因素 (3)(二)大机作业的施工组织 (5)(三)建议 (6)(四)结论 (7)二、对中机进行设备技术改进的报告(7)(一)对筛分系统的改进(7)(二)对清筛机振动筛石碴分流装置的改进 (10)三、我队大机设备在施工中
2、遇到的几个难以解决的故障及处理方法。(12)(一)我队 79 号捣固车捣固装置产生动作冲击与不同步的原因分析及消除方法。(12)(二)关于大机在作业制动中车轮滑行的问题。(15)(三)我队 79 号捣固车深度传感器引起的一个故障 (19)四、浅淡我队对大机设备的管理 (20)(一)抓好人事管理,提高大型养路机械司机素质(20)(二)加强大机的成本管理,保证大机正常运行(21)(三)加强设备管理,保障安全生产(21)(四)加强大型养路机械配件的管理(22)word 文档 可自由复制编辑 五、结论(23)参考文献(24)word 文档 可自由复制编辑 浅谈大型养路机械的使用与管理 一、引言 在多数
3、行业早已步入供过于求的市场状态时,铁路运力的供不应求让这个仍维持垄断地位的行业保持着令人“羡慕”的运营状况。铁道部蔡庆华副部长在前年(列出年代号)7 月谈到各地铁路运力频频告急时表示:中国的铁路负荷高居世界榜首,铁路运力不足。数字显示,去年 6 月份平均日装车 10 万辆,但申请车皮满足率也仅达到 40。在我们每个人的切身体会中,也能够明显的感受到中国铁路的运输繁忙程度。中国的铁路系统拥有世界上最高的交通密度,每公里营业铁路运输密度达 3200 万换算吨,是美国的近 3 倍、日本的 2 倍多。但铁路系统的繁忙现状并未让所有需要其提供服务的各方均感到满足:人们的假期出行往往因此受到了影响;工厂由
4、于运力的紧张不得不放慢生产的节奏;就连最为紧要的春播有时也要因为种子、化肥等生产资料运输的耽搁而误了农时,这也就显现出我国铁路全面建设的必要性。铁道部领导指出,近年来,铁路在国家交通基础设施投资总量中的比重有所下降,与其他交通运输行业两位数的增长相比,铁路营业里程 5.6 的增幅确实是太慢了。可见,铁道部实施 中长期铁路网规划,对我国铁路的发展起到了决定性作用。铁路运输不但需求量巨大,相对于公路而言,铁路具有成本低廉的优势,汽车运价已达每吨公里 6 角左右,而铁路运价仅每吨公里 7 分左右。在客运方面,铁路也显现出与公路、民航竞争的实力。去年铁路实现第五次提速以后,直达列车满座率达 97,日渐
5、显现铁路的优势。因此,中国铁路提速、跨越式发展模式的不断出台,正是为了适应运输市场需求而确定的。国务院下发的“关于鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见”中明确指出,电力、电信、铁路、民航、石油等垄断行业的大门,将向民营资本敞开,这使民营资本介入铁路建设获得了更为清晰的政策支持。温家宝总理不久前在“两会”上的政府工作报告中强调,推进邮政、铁路行业和城市公用事业改革,放宽市场准入,引入竞争机制的表述,对促使民营资本改变观望态度起到了了决定性的作用。由此种种迹象表明,铁路系统向民营资本开放改革政策的实施,在近期内必将进入实质性的发展过程。第五次全国铁路大提速刚刚结束,紧接着铁路部又提
6、出 2006 年的第六次铁路大提速的计划。去年是我国大规模建设铁路的第一年,铁道部用于扩展铁路基础设施的投入约为 1000 亿元人民币,苦于资金短缺的铁道部,在国家大发展政策的推动下,已经将发展眼光投向了更广泛的范围。我国不断提出的铁路大提速发展规划,为铁路线路的养护、维修工作的作业范围和作业质量同样提出了更高的要求。特别是在提速旧线改造施工中,大型养路机械的使用发挥着举足轻重的作用,因此,如何保证大型养路机械的作业状态及提高作业人员作业时的操作技术,是保证大中修施工中作业质量及顺利开通的重要工作。我们利用大型养路机械在新作业条件下的使用过程中,不断探索出能 word 文档 可自由复制编辑 够
7、适应线路改造作业工况的有效手段,现形成本文以利交流改进和提高。二、在大起道量作业条件下,大机的施工组织方案 在胶济线铁路电气化改造过程中,我们主要负责济南局胶济线的施工作业,由于各种原因的存在,线路的实际标高达不到设定的标高,最大处标高竞差200mm左右,为了解决定这一问题必须对线路进行标高调整。利用大型养路机械进行捣固、起道作业是现阶段调整线路标高的最好方法。大机作业能够加快施工进度,保证作业后的质量,缩短作业时间。机组配套使用的清筛作业机型主要由 QQS-300 中型清筛机(简称中机)进行,清筛作业后的捣固起道作业主要由D08-32 抄平起拨道捣固车进行,捣固作业后的线路稳定整形由动力稳定
8、车及配碴整形车完成。为了保证作业质量,捣固车一次最大起道量不宜超过 50mm,当设定标高与实际标高相差100mm以上时,则需进行两遍以上捣固起道作业,这就增加了作业次数,影响了施工进度。2.1 影响捣固车最大起道量的制约因素 捣固车作业时一次最大起道量有许多制约因素,主要有以下几个方面:2.1.1 道床的石碴量 由于抬道量较大,如没有足够的道碴填充到枕底端,就不可能实现预定的起道量。2.1.2 起道信号 D08-32 捣固车起道作业由起道信号控制,在起道模拟控制电路板EK-2041LV中,总共有 6 路信号形成总的起道信号,分别为沉降补偿信号、起道减少信号、前端起道信号、辅助起道信号、调零信号
9、和比例抄平传感器信号。在这六路信号中对线路标高的影响取决定性作用的信号是前端输入起道信号,通常称之为理论设定信号,也就是理论起道量,值得注意的是在实际起道点引起的起道量(即实际起道量)与理论起道量存在一个比例关系,这个比例关系我们称为比例系数 K3,K3 为抄平法的后段长度(BC)与总长度(BD)之比,其在捣固车测量系统的计算简图,见图 1。图 1 捣固车测量系统计算简图 B C D K3=BC/BD=4500mm/13650mm=0.3290.33 word 文档 可自由复制编辑 即:当前端输入的理论起道量为 1mm时,在起道点所产生的实际起道量为0.33mm。2.1.3 夹持时间 捣固车作
10、业夹持时间长,石碴为密实程度越大,分布越均匀,钢轨的下沉量就越小。2.1.4 捣镐的磨损程度 捣固装置通过捣镐在夹持动作中将钢轨两侧的道碴挤入轨枕底部,提高枕底道碴的密实度。为了保证捣固质量捣镐的磨耗应不大于原有尺寸的 20%,即磨耗量不应大于 70mm 20%=14mm,当磨耗量太大时,捣镐挤入轨枕底部道碴数量减少,捣固后线路下沉量加大,实际起道量减少。2.2 大机作业的施工组织 2.2.1 机械组成 作业机组由 D08-32 抄平起拨道捣固车 2 台,SPZ-200 道床配碴整形车 1 台,WD320动力稳定车 1 台组成。编组如下图 2:图 2 大机施工作业编组 2.2.2 捣固作业方式
11、 捣固车起道作业可根据实际起道量大小分为以下几种作业方式:2.2.2.1 自动捣固循环 1X 方式 采用自动循环 1X 作业方式,捣固装置在一个作业周期内动作如下:下降夹持上升走行(双枕),这种方式下最大起道量为 50mm。2.2.2.2 自动捣固循环 2X 方式 在自动循环 2X 作业方式下,捣固装置一个作业周期动作如下:下降夹持上升下降夹持走行(双枕),在这种方式下捣固装置一个作业周期内夹持两次,捣镐挤入轨枕底部道碴增多,一次最大起道量可达 90100mm。2.2.2.3 自动循环 1X 单枕方式 即采用自动循环 1X 作业方式,但每一个作业周期完成后,捣固车在液压驱动马达驱动下前进一根轨
12、枕后,进行下一次作业周期,如下图 3。在这种作业方式下每根轨枕捣固夹持两次,最大起道同第二种方式相当,也可达 90100mmm。错误!捣固车 1 配碴车 捣固车 2 稳定车 作业方向 word 文档 可自由复制编辑 图 3 自动循环 1X 单枕方式 在第三种作业方式下,每一个作业周期内捣固车步进一根轨枕距离,作业中捣镐对位难度增大,因此实际作业中一般不采用。第二种作业方式在一个作业周期内在完成两次夹持可节约一次走行时间,尤其当起道量在 5090mm之间时,可在一个作业周期内达到标高要求,相对于第一种作业方式可以提高作业效率。2.3 建议 为适应线路改造施工中,大起道量捣固作业的施工要求,施工中
13、可以采取以下措施改善作业质量,同时提高作业速度:1、每次大机作业前,根据起道量大小提前预卸、补充石碴,确保每次捣固起道前石碴充足,减少作业后轨道的下沉量。2、根据捣镐的磨损程度及时更换捣镐,提高捣固质量。3、根据理论起道量与实际起道量关系,合理确定前端理论起道量,当实际起道量为 50mm 时,前端设定理论起道量应为 50mm/0.33=152mm。4、根据需要起道量合理确定作业方式,当起道量不足 50mm采用作业方式一,当起道量为 50100mm时可采用作业方式二,在一个作业周期内达到标高要求,提高施工进度。5、捣固作业过程应保证夹持时间和合理夹持压力。2.4 小结 我们在 2005 年胶济线
14、电气化改造施工中,共完成胶济线线路标高调整128.3km,其中最大起道量达到 390mm,如在城阳即墨区间下行 K33+200 K33+450 处起道量为 110390mm,我们把前端御道碴合理组织施工一个封锁天窗内就达到设定标高。利用捣固车捣固作业,完成线路标高调整,无论施工进度还是施工质量都受到大家一致肯定,今后我们要充分发挥人机作业优势,不断提高线路大中修水平。三、中型机械的设备技术改进 我们使用的清筛机主要是 QQS-300 中型清筛机,该机型是 1992 年前研制早期技术产品,其清筛作业质量和作业效率的不足,使得我们在清筛施工中遇到很 word 文档 可自由复制编辑 多困难,这就势必
15、要求我们对这些困难进行设备改进。我们经过技术攻关对QQS-300 中型清筛机实施了以下技术改进项目:3.1 对筛分系统的改进 QQS-300 中型清筛机原振动筛采用钢筛编织而成,在潮湿多雨季节,尤其是在道床板结、翻浆地段,振动筛筛孔容易堵塞,造成筛分能力下降,筛分效果变差,即使原来道床表层清洁的道碴也变成了粘满泥污的“松花蛋”。为解决这一问题,我们采用琴弦振动筛(ZYK1636型)取代原振动筛。ZYK1636型琴弦振动筛分为上下两层,每层由经纬网丝组成。琴弦筛工作时,两端固定在筛框上的钢丝绳(琴弦)在随振动筛一起运动的同时,其自身也做颤振。琴弦切的颤振增加了对道碴的切割剥离作用和自身的清洁作用
16、。切割剥离作用可除去道碴表面的泥土。自身的清洁作用使琴弦本身不易粘土,故筛孔不易堵塞,提高了筛分能力。另一方面,琴弦的直径小于钢筋的直径,在筛网面积和筛孔尺寸不变的情况下,增加了透孔率,从而提高了筛子的筛分能力,同时该振动筛为周运动运动振动筛,其运动轨迹呈圆椭圆形,入料端椭圆长轴与筛面的夹角成锐角,出料端为钝角,这样道碴在入料端的运动速度大于出料端的运动速度,保证了入料道碴快速分散,不至于积压太厚,而出料端道碴层则不致太簿,从而延长了筛分时间,充分发挥筛面各段的透筛能力,近似于等厚筛分,该振动筛自在 QQS-300 中型清筛机上使用以来,获得了良好的效果,尤其在道床潮湿地段,提高了筛分质量,筛
17、分洁度可达 99%。采用结构新颖的琴弦式筛网,其开孔率高,自洁力强,因此在含水较高,污土较多的道床上作用,效果更佳。采用木条、木楔固定,拆装方便,便于维修。3.2 研制新型挖掘链,延长使用寿命 清筛机挖掘链是挖掘机构的重要部件,属易损件,其性能如何,直接关系到清筛机的作业效率、质量和施工进度。原来我们使用的挖掘链采用 50Mn 铸造,其具有一定程度和韧性,但耐冲击、耐磨性能较差,以致于使用不久,销链节销孔被拉长,链节距变大,以致挖掘链的啮合性能变差,甚至于脱链影响施工。因此必须研制一种性能良好,耐磨冲击的新型挖掘链,以适应 机机筛清筛的需要。新型挖掘链采用清华大学研制的具有九十年代国际先进水平
18、的高硅耐磨钢为原料,经精铸而成。研制中我们合理确定挖掘链结构尺寸,及制造工艺流程取得了良好效果。新型挖掘链具有优良的机械性能,其抗拉强度高达 165MPa,横向冲击值为 15.5J/cm2,具有足够的强度、韧性和抗冲击能力,性能方面接近国际先进水平,而性能价格比优于国外产品,可替代进口产品,耐磨度高,并且高硅耐磨钢具有表面感化的性能,其初始硬度为 HRC35-48,经过使用,钢材受到道碴的摩擦、碰撞,表面逐渐硬化,硬度可达到 HRC50-58,因而抗磨耐用,新型挖掘链使用寿命可达性 50km,减少了机械养护维修工作量,降低了清筛机运用成本。word 文档 可自由复制编辑 3.3 改进污土输送机
19、,提高抛射能力 随着线路型枕的采用,道床及路肩宽度不断加宽,原污土输送机采用功率5.5kW 线速为 3.2m/s的电动滚筒驱动,其污土抛射距离约为 1.1m(距离轨外侧),由于抛射距离不足,造成清筛后的污土堆积在路肩上需人工清理,增加了大修成本。为此我们对污土输送机进行了改进,将滚筒更换为功率 7.5kW,线速为 40m/s,这样抛射距离可加大 4.0-3.2/3.2=25%(抛射距离 L=Vt;t=2h/g;h 为污土输送带离路肩的高度)。另外我们将污土输送机框架改进为伸缩式,这样可将污土输送机宽度由 0.6米增加至 0.8米,这样就能基本上将污土抛至路肩外面,节约了人工清理污土的费用。另外
20、,为适应叫胶济线清筛施工的需要,我们中机针对三型轨枕的长度标准设计出枕下导槽,使得清筛效率大为提高,有效地减少了对导轮和导槽的磨损。3.4 对清筛机振动筛石碴分流装置的改进 当清筛机在曲线地段作业时,因外股钢轨超高,振动筛随机体处于倾斜状态,必须把振动筛调平,以免道碴流向一边,影响回填质量,由于受调平油缸行程限制,且振动筛上方有混碴输送机,下方有污土输送机,这些相关机构空间有限,为了保证它们各自的正常运行,必须保证有一定的间隙,因此不能将振动筛完全调平,于是在振动筛上端承碴斗内设置了石碴分流调节器,原石碴分流器为丝杆传动机构,作业中根据回填的实际情况操作人员攀登到车顶进行手工操作,通过改变调节
21、器的角度来改变回填道碴的流向,以满足施工要求,随着电气化铁路的开通运营,作业中任何人员严禁攀登车顶,为了保证清筛机的正常使用,确保人身安全,必须对石碴分流装置进行改进,根据现场的实际情况,我们制订了两套改进方案:方案一:采用齿轮,螺旋两级传动实现石碴分流调节,即通过一长传动杆两伞齿轮实现两轴线相交 90 度传动,通过螺旋直线运动实现分流调节。缺点是人工旋转传动杆,调节速度太慢,齿轮螺旋机构润滑比较困难,分流器安装在承碴斗内、泥污、石碴等卡塞住分流器,人工操作无法动作。方案二:采用液压传动,利用油缸的往复运动来拖动分流器的横向移动实现石碴的分流调节。缺点是:重新设置一套动力源,使机构庞大。油缸安
22、装空间狭小。原液压系统管路及控制元件与新装管路及控制元件纵横交错,安装困难。通过论证比较认为:采用方案二优于方案一。根 据 分 流 调 节 器 双 向 最 大 调 节 量,选 用 油 缸 型 号 为HSGL01-40/20G-1301-320,为了简化系统采用液压手动换向,由于分流调节器工作时需在要求的位置不能浮动,因此选用手动换向阀型号为 34SO-L10H-T,满足了以上要求,在原液压系统上借用油源,原系统流量较大,而分流调节系统所需流量较小,油缸双向运动又有速度要求,选用 MK型单向节流阀,通过调节油量,以控制油缸的往复运动速度。经过近几个月的使用证明,取得了以下效果:word 文档 可
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