大唐保定电厂除尘器技改项目可行性分析报告.doc
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1、大唐保定热电厂#11机组电除尘器改造可行性报告一、前言:(一)项目名称:大唐保定热电厂#11机组除尘器技术改造(二)项目性质;技改项目(三)可研编制人:王文红 贾俊龙 (四)项目负责部门:设备部、检修部环保专业(五)项目负责人:崔相文 潘艳明二、项目提出的背景及改造的必要性:(一)承担可行性研究的单位:大唐保定热电厂 (二)项目提出的背景;根据新颁发的火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)要求,我厂#11机组排烟含尘量应为30mg/Nm3,而#11除尘器设计排烟含尘量100mg/Nm3,已不能满足2014年7月1日起即将实施的燃煤电厂大气污染物排放标准GB13223-2011中允
2、许烟尘浓度排放30mg/Nm3的要求。同时,由于实际燃用煤种偏离设计较大和除尘器长期运行极线放电尖点蚀,现运行的除尘器除尘效率较低,由设计值的额定除尘效率99.72%降至98.46%,实际#11除尘器出口烟尘浓度平均值386mg/m3、427mg/m3,排烟含尘量远大于新标准要求的值。要完成国家对于火电机组排烟含尘量标准的要求,需要对#11机组除尘器增效改造。(三) 项目进行的必要性;大唐保定热电厂#11机组200MW机组现电除尘器设备由福建龙净环保股份有限公司设计生产,于2007年年初投运。电除尘器为双室四电场布置,限于当时国家环保标准,原设计标准和要求较低,保证除尘效率为99.72,除尘器
3、出口排放浓度100mg/Nm3。经过5多年的运行,除尘器内部部件磨损老化的较严重,除尘器的整体除尘效率偏低,2010年12月份测试整体除尘效率,两台机组电除尘器除尘效率均低于99.00%,除尘器的粉尘排放浓度在350mg/Nm3500mg/Nm3之间,已严重超标,已不能够满足当前及今后环保的排放要求,因此必须加以改造。1.燃用煤种灰份升高,除尘器出力不足实际燃烧煤种偏离设计煤种较多,实际燃煤低位发热量在4500大卡左右(设计煤种5800大卡),灰份在28-35%左右(25.02g/Nm设计煤种),2012年5月提取2个月煤样化验,灰分为34.46%,由于实际燃用煤种灰份远超过设计煤种,导致除尘
4、器运行参数低,除尘效率下降,烟气含尘浓度高。河北省电力研究院2011年12月12日对大唐保定热电厂#11机组除尘器做性能试验: #11机组电除尘器出口烟尘浓度平均值386mg/m3、427mg/m3(甲乙侧)。2. 烟气量增大,除尘器效率下降该系统设计烟气量为744005Nm3/h,但2010年实测烟气量为83700 Nm3/h,比设计值大12.5%,除尘器处理的烟气量增加,致使除尘器效率下降。3. 原除尘器设计烟尘排放浓度不符合国家环保要求 原除尘器设计出口含尘浓度为100mg/Nm3,已不能满足2014年7月1日起即将实施的燃煤电厂大气污染物排放标准GB13223-2011中允许烟尘浓度排
5、放30mg/Nm3的要求。4. 根据现除尘器运行工况下,烟尘排放达标无空间如对#11电除尘器进行A级检修,使现有的两室四电场除尘器恢复提高到最佳状态时,根据除尘器效率公式,现除尘器运行工况条件为烟气量(Q)=83700 Nm3/h,比集尘面积=84.02m2/m3/sec,驱进速度=6.03cm/sec,本体漏风率:2.0时,计算得出#11除尘器恢复性检修后除尘效率为99.65%。除尘器入口烟尘浓度为34.46g/m3时,除尘器出口烟尘浓度能达到118mg/m3,还是远高于粉尘允许烟尘浓度排放的要求。鉴于以上原因及国家新环保排放标准的颁布实施,因此对#11机组静电除尘器进行全面改造,改变目前高
6、压电场运行参数低、收尘效果差等问题,以提高除尘器的除尘效率,降低粉尘排放浓度,达到国家新环保标准烟囱出口排放的要求。 (四)调查研究的主要依据、过程及结论;1. 电除尘器除尘原理决定了电除尘器对于处理高硫煤、高水分煤种、粉尘比电阻在1011cm以下的粉尘时,以其设备阻力低,适应烟气变化能力强,维护工作量少等特点,得到了广泛应用。2. 目前,国内已经有多家电厂能满足最新环保排放要求,主要采取的技术有:新型电除尘器技术及布(电)袋除尘器技术。电除尘器新技术随着环保要求的提高,近两年得到了较广泛的应用,主要有旋转电极式电除尘器技术、低温电除尘器技术、微粒聚合技术、湿式电除尘器技术等。旋转电极式电除尘
7、器技术、低温除尘器技术及微料聚合技术已经在实际项目中得以成功运行,旋转电极式电除尘器技术已经在国内多套大型机组得以应用。布(电)袋除尘器国内最早投运的项目已经超过了五年,技术相对较为成熟,但该种技术对煤种含硫量要求较高,且其无法避免几年一次的滤袋更换,运行费用较高,更换滤袋会带来二次污染。3. 电除尘器效率与表观驱进速度、比集尘面积的大小有关。在电除尘器尺寸一定的前提下,比集尘面积愈大、驱进速度愈大除尘效率愈高。因此,在烟气量一定的条件下,要提高电除尘器的效率,必须增加收尘板的面积(即比集尘面积)。根据西安热工院除尘器改造可研论证:依据试验结果可以反算出除尘器的表观驱进速度k为34.68cm/
8、s(K取0.5),除尘器如果保证出口烟尘排放30mg/Nm3时,除尘效率需要达到理论上99.93%的除尘效率,因此至少要将原除尘器增加有效长度为14m的电场,需将除尘器增加至5到6个电场,这样才能在理论上满足除尘器出口达到排放30mg/Nm3。旋转电极式电除尘器技术,一个旋转电极式电场可以达到常规电场1.5-2倍的除尘效果。4. 随着环保要求的提高,我部门已对以上几种技术与除尘器厂家进行了充分沟通,并对已投运300MW旋转电极式电除尘器的包头第一热电厂、包头第三热电厂、达拉特电厂进行了调研了解,结合本厂实际情况,认为电除尘器旋转电极式除尘器技术+高频电源方式较适合本次提效改造。(五)原系统或设
9、备的基本情况:1拟进行检修的系统或设备的基本情况说明;锅炉型式:东方锅炉集团有限公司制造,超高压参数汽包炉,采用自然循环燃煤锅炉。锅炉最大连续蒸发量: 670t/h 锅炉保证效率(B-MCR): 91.5%锅炉(B-MCR)燃煤量: 83.18t/h(设计煤种); 83.79t/h(校核煤种1); 97.96t/h(校核煤种2)炉膛出口过剩空气系数:1.2锅炉运行方式:主要承担基本负荷并具有一定的调峰能力。锅炉最低稳燃负荷(不投油助燃时)不大于40%B-MCR,锅炉在此负荷下能长期安全稳定运行.2 系统或设备简述;原除尘器技术参数除尘器数量:每台炉配2台单室四电场静电除尘器。除尘器入口烟气量:
10、 158m3/s(设计煤种); 156m3/s(校核煤种1); 172.1m3/s(校核煤种2);除尘器入口烟气温度: 146;最高温度: 161本体阻力: 190 Pa本体漏风率: 2.5 %除尘器入口含尘浓度: 25.02g/Nm(设计煤种) ; 26.15g/Nm(校核煤种1); 39.97g/Nm(校核煤种2);保证效率:99.72%且对校核煤种除尘器出口含尘浓度不大于100mg/Nm33铭牌;2BEL169-4/28+325/400+3450/15/49-G,干式、卧式、板式4制造商;福建龙净环保股份有限公司5投产日期;2007年7月6运行简历;2007年7月随机组投运至今。7主要历
11、史状况等。2009年#11除尘器仓泵技改,增加了一条输灰管道。(六)存在的主要问题:1缺陷情况的历史记录和叙述;2007年投运至今,电场内部阴极线放点尖电蚀严重。河北省电力研究院2011年12月12日对大唐保定热电厂#11机组除尘器做性能试验: #11机组电除尘器出口烟尘浓度平均值386mg/m3、427mg/m3(甲乙侧)。2影响人身和设备安全的问题;无3影响设备可靠性的问题;无4系统配置与偏差;无5环境保护的问题;粉尘排放超标,影响到下游脱硫系统正常运行。6节能降耗、提高经济性;无7改善劳动环境和条件等。无(七)通过项目的实施需要解决哪些问题。通过对#11机组电除尘器进行技术改造,降低除尘
12、器烟尘排放浓度为30mg/m3,提高电除尘器效率至99.93mg/m3.三、方案论证:(一)检修方案描述;通过本次除尘器检修,使除尘器出口达到排放要求(以满足最终烟囱出口小于20mg/m3,即除尘器出口小于30mg/m3)。目前,国内多家电厂实施旧除尘设备技术改造,多选用静电除尘扩容、布袋除尘、电-袋复合除尘、移动阳极板等技术改造。而移动阳极电除尘器技术作为一种新型高效电除尘技术,因改造费用较低、占用空间小、提效效果明显,近年来异军突起,多应用于现有电除尘器提效改造项目。(二)改造后预期达到的效果;1、出口排放降低至允许范围,即除尘器出口粉尘浓度30mg/m3。2、除尘器各项性能指标达到行业要
13、求。3、改造后除尘器运行维护费用要低。4、改造费用尽量要少。(三)应从全部可能的设计方案中,提出23个最适合的可选方案(或建议方案);方案一:高频电源+常规电除尘器+旋转电极式电除尘方式方案一总体描述: 旋转电极式除尘器作为本次改造的方案。尽量保留原除尘器的基础、钢支架、壳体、灰斗、烟道、保温等,对其重新核算并进行维护、加强。除尘器内部一、二、三电场的极线全部拆除并更换。由于烟气含尘浓度高,因而对极线的磨损较为严重,阴极线全部更换为高强度的RS芒刺线,可以有效的提高放电性能及使用寿命,减少断线检修的机率。改造更换前3个电场的阴极线形。原IV电场掏空,改造为旋转电极式区。IV电场阴极为侧部机械振
14、打,阳极为不锈钢钢刷刷灰。高压电源全部更换为高频电源。改造后电除尘器出口可达到48mg/Nm3的排放,考虑脱硫设备的除尘性能后,可以满足新环保标准烟囱口20mg/Nm3的排放要求。且设备的阻力没有或略有变化,因此对系统的压降不会产生影响,不需要对后部引风机进行同时改造或更换。每台炉设备的改造施工期约为6065天。每台炉设备的改造费用约为1183万元。(1)方案一工作量:更换前部3个电场的阴极线型,进行优化配置:I 、II、III电场改为管状芒刺线,阴极振打型式仍采用原有顶部电磁振打。前部3个电场的阳极振打整仍为侧部机械振打。前I电场同极距为400mm,II、III电场同极距为450mm。原IV
15、电场掏空,改造为旋转电极式区,同极距为460mm。高压电源全部更换为高频电源。除尘器整体改造后,设计除尘效率99.8%,出口烟尘排放浓度48mg/Nm,考虑脱硫装置的60%除尘性能后,可满足国家环保排放新标准要求。方案二、高频电源+常规电除尘器+新增一个旋转电极式电场的电除尘方式方案二总体描述:在原双室四电场除尘器基础上,在第四个电场后增加一个电场,用于布置移动极板及相应阴极系统,改造为移动极板式电除尘器,前四个电场更换为高强度的RS芒刺线;阴极振打系统改为侧部振打;一电场更换高频电源;除尘器壳体改造并加固;出口烟箱及槽型板改造。每台炉设备的改造施工期约为6065天。每台炉设备的改造费用约为1
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