高矿化度矿井水的膜蒸馏处理.pdf
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1、矿山环境保护高矿化度矿井水的膜蒸馏处理郭强1,2,李井峰1,刘兆峰1,2,曹志国1,2,何瑞敏1,3,卞伟1,刘淑琴4(1.国家能源集团煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室,北京102209;2.北京低碳清洁能源研究院,北京102209;3.国家能源神东煤炭集团有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯719315;4.中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京100083)摘要:我国西部煤炭主产区气候干旱水资源短缺,煤炭开采产生的矿井水普遍具有高矿化度高硬度等特点。目前高矿化度矿井水的零排放处理普遍存在工艺流程长、系统复杂和运行成本高等问题。为了缩短处理流程提高处理效率,针对高矿化度矿井水浓缩脱盐处理
2、过程,采用真空式膜蒸馏技术替代现有多级反渗透膜浓缩技术,对经过石灰纯碱软化处理后的西部矿区典型煤矿高矿化度矿井水进行不同浓缩倍率处理,并针对浓缩过程中的膜污染机理和膜清洗方法进行研究。结果显示随着浓缩倍率的升高,聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜的膜通量和脱盐率逐渐降低,而产水电导率缓慢升高,当浓缩倍率达到 27 倍时,膜通量为 8.87L/(m2h),脱盐率为 99.7%,产水电导为 26.6S/cm。膜蒸馏过程受矿井水中钙镁离子结垢导致的膜污染抑制,反冲洗和超声清洗等物理方式无法去除无机盐沉淀,连续运行 96h 后 PVDF 膜的膜通量由 12.85L/(m2h)下降到5.21L/(m2h)
3、。预处理除硬工序对膜蒸馏过程钙镁结垢影响明显,当除硬率超过 95%时,PVDF膜的脱盐率和膜通量衰减明显减弱。采用柠檬酸清洗剂可以有效去除钙镁沉淀引起的膜污染,在酸浓度 0.87mol/L、清洗温度 38 和清洗时间 40min 的优化条件下,膜清洗效率可达到 99.5%。采用原子力显微镜(AFM)和扫描电镜(SEM)对原始膜、污染膜和化学清洗后膜的微观形态和结构进行表征,结果显示清洗后膜表面沉积的污染物明显减少,但表面形态和微观结构都发生不可逆变化。关键词:煤矿矿井水;水处理;膜蒸馏;膜污染;膜清洗中图分类号:TD745;P641.3文献标志码:A文章编号:02539993(2023)093
4、49409Membrane distillation treatment of high-salinity mine waterGUOQiang1,2,LIJingfeng1,LIUZhaofeng1,2,CAOZhiguo1,2,HERuimin1,3,BIANWei1,LIUShuqin4(1.State Key Laboratory of Water Resource Protection and Utilization in Coal Mining,China Energy Investment Group,Beijing102209,China;2.Nation-al Institu
5、te of Low Carbon and Clean Energy,Beijing102209,China;3.China Energy Shenhua Shendong Coal Group Co.,Ltd.,Ordos719315,China;4.School of Chemical&Environmental Engineering,China University of Mining&TechnologyBeijing,Beijing100083,China)Abstract:ThemaincoalproducingareasinwesternChinahavetheproblemso
6、fdryclimateandwatershortage,andtheminewaterproducedbycoalmininggenerallyhasthecharacteristicsofhighsalinityandhighhardness.Atpresent,thezero-dischargetreatmentofhigh-salinityminewatergenerallyhastheproblemsofcomplexprocessandhighoperatingcost.Inordertoshortenthetreatmentprocessandimprovethetreatment
7、efficiency,inthisstudy,thevacuummembranedistillationtechnologywasappliedtoreplacetheexistingmulti-stagereverseosmosismembraneconcentrationtechno-logyforthehigh-salinityminewaterconcentrationanddesalinationtreatmentprocess.Thehigh-salinityminewateraftera收稿日期:20220826修回日期:20221028责任编辑:韩晋平DOI:10.13225/
8、ki.jccs.2022.1253基金项目:国家能源集团 2030 重大项目先导资助项目(GJNY2030XDXM-19-04.1)作者简介:郭强(1986),男,内蒙古包头人,高级工程师,博士。E-mail:guoqinag_通讯作者:李井峰(1981),男,湖南炎陵人,教授级高工,博士。E-mail:引用格式:郭强,李井峰,刘兆峰,等.高矿化度矿井水的膜蒸馏处理J.煤炭学报,2023,48(9):34943502.GUOQiang,LIJingfeng,LIUZhaofeng,etal.Membranedistillationtreatmentofhigh-salinityminewate
9、rJ.JournalofChinaCoalSociety,2023,48(9):34943502.第48卷第9期煤炭学报Vol.48No.92023年9月JOURNALOFCHINACOALSOCIETYSep.2023lime-sodasofteningtreatmentwastreatedwithdifferentconcentrationratios,andthemembranefoulingmechanismandmembranecleaningmethodduringtheconcentrationprocesswerestudied.Theresultsshowedthatwith
10、theincreaseoftheconcentrationratio,themembranefluxanddesalinationrateofthepolyvinylidenefluoride(PVDF)hollowfibermem-branegraduallydecreased,whiletheconductivityoftheproducedwaterincreasedslowly.Whentheconcentrationratiowasupto27times,themembranefluxwas8.87L/(m2h),thesaltrejectionratewas99.7%,andthe
11、waterconductancewas26.6S/cm.Themembranedistillationprocesswasinhibitedbythemembranefoulingcausedbythescalingofcalci-umandmagnesiumionsinminewater,andtheinorganicsaltdepositscouldnotberemovedbyphysicalmethodssuchasbackwashingandultrasoniccleaning.After96hoursofcontinuousoperation,thePVDFmembranefluxr
12、educedfrom12.85L/(m2h)to5.21L/(m2h).Thepretreatmentprocessofhardnessremovalhadobviousinfluenceonthecalciumandmagnesiumscalinginthemembranedistillationprocess.Whenthehardnessremovalrateexceeded95%,thedesalt-ingrateandmembranefluxattenuationofPVDFmembranewereobviouslyweakened.Themembranefoulingcausedb
13、ythecalciumandmagnesiumprecipitationcouldbeeffectivelyremovedbythecitricacidcleaningagent.Undertheoptim-izedconditionsofcitricacidconcentrationof0.87mol/L,thecleaningtemperatureof38andthecleaningtimeof40min,themembranecleaningefficiencycouldreach99.5%.Atomicforcemicroscopy(AFM)andscanningelectronmi-
14、croscopy(SEM)wereusedtocharacterizethemicroscopicmorphologyandstructureoftheoriginalfilm,thecontamin-atedfilmandthefilmafterchemicalcleaning.Theresultsshowedthatthedepositedpollutantsonthesurfaceofthecleanedfilmweresignificantlyreduced,butthesurfacemorphologyandmicroscopicstructurewereirreversiblych
15、anged.Key words:coalminewater;watertreatment;membranedistillation;membranefouling;membranecleaning煤矿矿井水是煤炭开采过程中从上覆含水层经导水裂隙带汇入井下巷道的地下水,除少量用于井下生产外,大部分经管路外排至地面进行处理排放1。我国是煤炭产量大国,同时也是水资源短缺国家,特别是晋陕蒙宁甘新等西部煤炭主产区,每年都有大量的矿井水外排,造成严重的资源浪费和环境污染2-3。随着国家对生态环境的重视,矿井水的外排标准越来越严格,内蒙古、陕西等地的煤矿均要求实现矿井水零排放处理,矿井水在充分利用后确需外排
16、的,水质应满足或优于地表类水标准4-5。矿井水的处理主要是去除水中的悬浮物和无机盐,目前成熟的技术主要有混凝沉淀、化学软化、超滤反渗透和蒸发结晶,已经广泛用于矿井水的零排放处理过程6-7。然而西部煤矿区普遍存在矿井水硬度高和矿化度高等特点,导致目前的处理过程存在工艺流程长、系统不稳定和处理成本高等问题8-9。特别是膜浓缩脱盐过程,往往需要多级浓缩才能达到蒸发结晶的进水浓度要求,大大增加了工艺流程长度和系统复杂性10。膜蒸馏是近年来发展成熟的一种常温常压运行的含盐废水浓缩处理技术11-13。膜蒸馏过程中,含盐水在膜组件内进行热量和质量的交换,水中挥发的水蒸气通过疏水膜表面的膜孔到达透过侧被冷凝收
17、集,实现废水浓缩处理,具有设备简单、操作条件温和、浓缩倍率高和脱盐率高等特点14。与生活污水和其他工业废水相比,煤矿矿井水有机物含量低,仅需要预处理和脱盐处理,采用膜蒸馏代替常规的多级反渗透膜浓缩,可以大幅缩短工艺流程,有效提高处理效率15。笔者结合之前的研究成果16,通过对西部煤矿区高矿化度矿井水进行膜蒸馏处理研究,重点探讨处理过程中浓缩倍数、膜污染和膜清洗等关键问题对膜蒸馏连续运行的影响,进而揭示膜污染机理,掌握膜清洗工艺参数。本研究旨在为膜蒸馏处理矿井水的工业化应用提供支撑,为含盐废水的高效处理探索新的路径。1高矿化度矿井水膜蒸馏处理1.1矿井水水质及预处理实验采用西部某煤矿的矿井水,主
18、要水质指标见表 1。所用矿井水水样的水化学类型为 SO42ClNa+型,水中以碱金属和强酸为主。水样矿化度为5963mg/L,无机离子中主要以 Na+、Ca2+、Mg2+等阳离子和 Cl、SO42、HCO3等阴离子为主,总硬度(以 Ca2CO3计)为1690mg/L,达到特硬水级别,属于典型的高矿化度、高硬度矿井水。水样中有机物含量较低,氨氮质量浓度为 0.19mg/L,CODCr质量浓度为 19.92mg/L,石油类质量浓度为 1.19mg/L。水样中钙离子和镁离子的质量浓度非常高,导致总硬度很高,直接用于膜蒸馏处理实验必然会导致严重的膜结垢污染,因此实验前需要进行软化预处理,去除部分钙镁离
19、子。预处理方法选用石灰纯碱软化第9期郭强等:高矿化度矿井水的膜蒸馏处理3495法,矿井水初始硬度为 1690mg/L(其中,钙硬度为485mg/L,镁硬度为1205mg/L),向水样中投加540mg/L的 CaO 和 600mg/L 的 Na2CO3溶液后,搅拌 30min,静置 5h 后,最终水样中钙硬度降低到 64mg/L,钙硬度去除率达到 86.8%;镁硬度降低到 267mg/L,镁硬度去除率达到 77.8%;总硬度为 331mg/L,总除硬率达到 80.4%。软化后的水样钙镁离子质量浓度降低,钠离子质量浓度升高,矿化度基本保持不变。1.2矿井水膜蒸馏处理实验装置膜蒸馏装置是根据实验需求
20、设计搭建而成,采用真空式膜蒸馏方式,最大处理规模 0.5L/h,装置流程如图 1 所示。装置由料液储存罐、膜组件、循环水泵、换热器、冷凝水槽、电子天平、产水锅、真空泵、曝气泵等部分组成,其中料液储存罐、膜组件和循环水泵组成热料液循环管路;冷凝水槽、换热器和循环水泵组成冷凝水循环管路;pH 探头、电导率探头和温度探头等组成在线监测系统实时监测料液储存罐中的料液参数。膜蒸馏装置中,疏水膜组件是最为关键的部分,本实验膜组件选用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜,膜丝数量为 100 根,单根膜丝的外径1.139mm,壁厚 0.186mm,平均孔径 0.18m,孔隙率 88.13%,接触角 100.3。实
21、验中,矿井水通过膜丝内部,水蒸气透过膜孔到达膜丝外侧,冷却后收集到产水锅,并通过定时取样测试获得产水电导、pH 和温度等参数。表 1 矿井水主要水质指标Table 1 Water quality index of mine water项目数值项目数值矿化度/(mgL1)5963.00氨氮质量浓度/(mgL1)0.19(Na+)/(mgL1)1804.00CODCr质量浓度/(mgL1)19.92(Ca2+)/(mgL1)194.00石油类质量浓度/(mgL1)1.19(Mg2+)/(mgL1)289.00pH7.67(K+)/(mgL1)12.00电导率/(Scm1)9735.00(NO3)/
22、(mgL1)10.49(HCO3)/(mgL1)388.00(SO42)/(mgL1)1732.00总硬度(以Ca2CO3计)/(mgL1)1690.00(Cl)/(mgL1)1789.00注:为质量浓度。膜组件热料液进口热料液出口换热器冷凝水槽水蒸气出口电子天平产水锅真空泵产水料液储存罐电导率探头pH探头温度计探头电热丝压力表盘PC抽真空图1真空膜蒸馏实验装置示意Fig.1Membranedistillationequipment2矿井水膜蒸馏处理膜蒸馏运行过程中会受诸多因素的影响,操作参数和矿井水水质的改变均会影响产水水质和膜通量。依据之前的研究基础16,采用优化后的实验条件:进料液温度
23、75、进料液流量 90L/h 和冷侧真空度3496煤炭学报2023年第48卷90kPa,对预处理后的矿井水水样进行循环浓缩,通过记录水箱中矿井水初始量和浓缩后剩余的量来确定浓缩倍数,研究不同浓缩倍数时的处理效果。不同浓缩倍率下产水量及产水水质见表 2,可以看出在矿井水水样初始盐含量不变时,随着膜蒸馏浓缩过程的进行,矿井水的浓缩倍数不断提高,样品水样中的含盐量越来越高,产水电导率也缓慢升高,且浓缩倍率越高,PVDF 膜的膜通量和脱盐率越低。表 2 浓缩倍数对膜蒸馏过程的影响Table 2 Influence of the concentration factor on the membrane
24、distillation process浓缩倍数产水量/(mLh1)产水电导率/(Scm1)膜通量/(L(m2h)1)脱盐率/%1850.44.8312.7599.9503843.75.7412.6599.9419798.16.5311.9799.93318681.611.1710.2299.88527591.326.628.8799.727图 2 展示了不同浓缩倍率下 PVDF 膜的膜通量和脱盐率变化趋势。由图 2 可以看出当浓缩倍数较低时,膜通量和脱盐率下降的幅度不大,浓缩倍数超过 9 倍后,膜通量和脱盐率开始明显降低。由 Roult定律可知,料液的蒸气压与料液中溶质的摩尔分数成负相关,当
25、浓缩倍数较低时,矿井水中的盐含量相对较低,此时盐浓度增加对料液中水的饱和蒸气压影响不大,而料液中水的饱和蒸气压直接影响着膜蒸馏的传质推动力,进而影响着 PVDF 膜的膜通量,因此浓缩倍数较低时膜通量的变化不大,脱盐率也变化不大;当浓缩倍数较高时,料液中的盐含量相应较高,随着浓缩过程的进行,矿井水中的盐含量越来越大,导致料液中水的饱和蒸气压下降,同时浓差极化的影响也更大16,使得产水膜通量下降。过高的盐浓度使得部分无机盐透过疏水膜孔到达透过侧,使膜蒸馏脱盐率降低,产水电导率增加。另外,虽然随着浓缩倍数的提高,膜蒸馏脱盐率降低,但是整个过程中脱盐率都在 99.7%以上,表明膜蒸馏脱盐的稳定性比较好
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